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發(fā)那科FANUC 系統(tǒng)驅(qū)動器故障的維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0i系統(tǒng)的臥式加工中心,當驅(qū)動器運動到某一位置時,液壓電動機自動斷開,且出現(xiàn)報警提示:測量系統(tǒng)故障。斷電再通電,機床可以恢復(fù)正常工作,但驅(qū)動器運動到某一位置附近,均可能出現(xiàn)同一故障。
分析與處理過程:該機床為進口臥式加工中心,配套FANUC 0i系統(tǒng)數(shù)控系統(tǒng),SFANUC 0i系統(tǒng)直流伺服驅(qū)動。由于X軸移動時出現(xiàn)Y軸報警,為了驗證系統(tǒng)的正確性,撥下了X軸測量反饋電纜試驗,系統(tǒng)出現(xiàn)X軸測量系統(tǒng)故障報警,因此,可以排除系統(tǒng)誤報警的原因。
檢查驅(qū)動器X軸在出現(xiàn)報警的位置及附近,發(fā)現(xiàn)它對Y軸測量系統(tǒng)(光柵)并無干涉與影響,且僅移動Y軸亦無報 警,Y軸工作正常。再檢查Y軸電動機電纜插頭、光柵讀數(shù)頭和光柵尺狀況,均未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。
考慮到該設(shè)備屬大型加工中心,電纜較多,電柜與機床之間的電纜長度較長,且所有電纜均固定在電纜架上,隨機床來回移動。根據(jù)上述分析,初步判斷由于電纜的彎曲,導致局部斷線的可能性較大。
維修時有意將驅(qū)動器X軸運動到出現(xiàn)故障點位置,人為移動電纜線,仔細測量Y軸上每一根反饋信號線的連接情況,最終發(fā)現(xiàn)其中一根信號線在電纜不斷移動的過程中,偶爾出現(xiàn)開路現(xiàn)象;利用電纜內(nèi)的備用線替代斷線后,機床恢復(fù)正常。
發(fā)那科FANUC驅(qū)動器維修配件銷售某配套FANUC 0i系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機,開機后移動機床的Z軸,系統(tǒng)發(fā)生“ERR22跟隨誤差超差”報警。
分析與處理過程:驅(qū)動器發(fā)生跟隨誤差超過報警,其實質(zhì)是實際機床不能到達指令的位置。引起這一故障的原因通常是伺服系統(tǒng)故障或機床機械傳動系統(tǒng)的故障。
由于機床伺服進給系統(tǒng)為全閉環(huán)結(jié)構(gòu),無法通過脫開電動機與機械部分的連接進行試驗。為了確認故障部位,維修時首先在機床斷電、松開夾緊機構(gòu)的情況下,手動轉(zhuǎn)動Z軸絲杠,未發(fā)現(xiàn)機械傳動系統(tǒng)的異常,初步判定故障是由伺服系統(tǒng)或數(shù)控裝置不良引起的。
為了進一步確定故障部位,F(xiàn)ANUC驅(qū)動器維修時在系統(tǒng)接通的情況下,利用手輪少量移動Z軸(移動距離應(yīng)控制在系統(tǒng)設(shè)定的最大允許跟隨誤差以內(nèi),防止出現(xiàn)跟隨誤差報警),測量Z軸直流驅(qū)動器的速度給定電壓,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)速度給定有電壓輸入,其值大小與手輪移動的距離、方向有關(guān)。由此可以確認數(shù)控裝置工作正常,故障是由于伺服驅(qū)動器的不良引起的。
檢查驅(qū)動器發(fā)現(xiàn),驅(qū)動器本身狀態(tài)指示燈無報警,基本上可以排除驅(qū)動器主回路的故障。考慮到該機床X、Z軸驅(qū)動器型號相同,通過逐一交換驅(qū)動器的控制板確認故障部位在FANUC驅(qū)動器維修的A2板。
根據(jù)SIEMENS FANUC驅(qū)動器維修直流伺服驅(qū)動器的原理圖,逐一檢查、測量各級信號,最后確認故障原因是由于A2板上的集成電壓比較器N7(型號:LM348)不良引起的:更換后,機床恢復(fù)正常。
發(fā)那科Fanuc維修過程中,我們可以利用FANUC系統(tǒng)豐富的機床參數(shù)進行快捷方便的調(diào)試檢測和維修。
1.手搖脈沖發(fā)生器損壞。一臺FANUC 0TD數(shù)控車床,手搖脈沖發(fā)生器出現(xiàn)故障,使對刀不能進行微調(diào),需要更換或修理故障件。當時沒有合適的備件,可以先將參數(shù)900#3置“0”,暫時將手搖脈沖發(fā)生器不用,改為用點動按鈕單脈沖發(fā)生器操作來進行刀具微調(diào)工作。等手搖脈沖發(fā)生器修好后再將該參數(shù)置“1”。
2.當機床開機后返回參考點時出現(xiàn)超行程報警。上述機床在返回參考點過程中,出現(xiàn)510或511超程報警,處理方法有兩種:
(1)若X軸在返回參考點過程中,出現(xiàn)510或是511超程報警,可將參數(shù)0700LT1X1數(shù)值改為+99999999(或?qū)?704LT1X2數(shù)值修改為-99999999)后,再一次返回參考點。若沒有問題,則將參數(shù)0700或0704數(shù)值改為原來數(shù)值。
(2)同時按P和CAN鍵后開機,即可消除超程報警。
3.一臺FANUC 0i數(shù)控車床,開機后不久出現(xiàn)ALM701報警。從維修說明書解釋內(nèi)容為控制部上部的風扇過熱,打開機床電氣柜,檢查風扇電機不動作,檢查風扇電源正常,可判定風扇損壞,因一時購買不到同類型風扇,即先將參數(shù)RRM8901#0改為“1”先釋放ALM701報警,然后在強制冷風冷卻,待風扇購到后,再將PRM8901改為“0”。
4.一臺FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)加工中心,主軸在換刀過程中,當主軸與換刀臂接觸的一瞬間,發(fā)生接觸碰撞異響故障。分析故障原因是因為主軸定位不準,造成主軸頭與換刀臂吻合不好,無疑會引起機械撞擊聲,兩處均有明顯的撞傷痕跡。經(jīng)查,換刀臂與主軸頭均無機械松動,且換刀臂定位動作準確,故采用修改N6577參數(shù)值解決,即將原數(shù)據(jù)1525改為1524后,故障排除。
5.密級型參數(shù)0900~0939維修法。按FANUC 0MC操作說明書的方法進行參數(shù)傳輸時,密級型參數(shù)0900~0939必須用MDI方式輸入很不方便。現(xiàn)介紹一種可以傳輸包含密級型參數(shù)0900~0939在內(nèi)的傳輸方法,步驟如下:
(1)將方式開關(guān)設(shè)定在EDIT位置;
(2)按PARAM鍵,選擇顯示參數(shù)的畫面;
(3)將外部接收設(shè)備設(shè)定在STAND BY(準備)狀態(tài);
(4)先按EOB鍵不放開,再按OUTPOT鍵即將全部參數(shù)輸出。
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6.一臺FANUC 0MC立式加工中心,由于絕對位置編碼電池失效,導致X、Y、Z丟失參考點,必須重新設(shè)置參考點。
(1)將PWE“0”改為“1”,更改參數(shù)NO.76.1=1,NO.22改為00000000,此時CRT顯示“300”報警即X、Y、Z軸必須手動返回參考點。
(2)關(guān)機再開機,利用手輪將X、Y移至參考點位置,改變參數(shù)NO.22為00000011,則表示X、Y已建立了參考點。
(3)將Z軸移至參考點附近,在主軸上安裝一刀柄,然后手動機械手臂,使其*夾緊刀柄。此時將參數(shù)NO.22改為00000111,即Z軸建立參考點。將NO76.1設(shè)“00”,PWE改為0。
(4)關(guān)機再開機,用G28 X0,Y0,Z0核對機械參考點。
7.由機床參數(shù)引起的無報警故障。一臺FANUC 18i-W慢走絲,開機后CRT顯示X、Y、U、V坐標軸位置顯示不準確,即原正常顯示小數(shù)點后三位數(shù)字,而且前顯示小數(shù)點后四位數(shù)字,且CRT沒有報警信息。首先應(yīng)該懷疑是參數(shù)變化引起上述故障。檢查參數(shù)發(fā)現(xiàn)NO.0000#2 INI發(fā)生變化,原正常顯示“0”(表示公制輸入),而有故障時顯示“1”(英制輸入),將該參數(shù)改為“0”后,數(shù)字顯示正常。
8。機床風扇報警,一時找不到,要買也來不及,可以修改一下參數(shù)8901,將風扇報警取消,暫時先開機加工。等買到風扇再更換。(FANUC 18 OR FANUC16 OR FANUC 0I SYSTEM)
9. 保護參數(shù)不被人亂修改的參數(shù)有PAR3208#1可以鎖住SYSTEM KEY,PAR3292#7可以使參數(shù)鎖打不開。而保護程序的參數(shù)有PAR3202。