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    基于現(xiàn)場總線的感應(yīng)淬火機(jī)床控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    2008年10月25日 15:48點(diǎn)擊:921來源:天津市中天九機(jī)床有限公司>>進(jìn)入該公司展臺

    近年來,隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)的應(yīng)用已日漸普及,制 造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)的研究和應(yīng)用也得到業(yè)界的高度重視。感應(yīng)熱處理機(jī)床是一種清潔熱處理 設(shè)備,符合現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)的3S標(biāo)準(zhǔn)(Sure—可靠,Safe—安全,Saving—節(jié)約),又可以安 裝在生產(chǎn)線上進(jìn)行在線金屬熱處理,在國內(nèi)外機(jī)械熱處理行業(yè)已廣泛應(yīng)用,在制造多功能回 轉(zhuǎn)式淬火機(jī)床時(shí),筆者研制了支持現(xiàn)場總線的數(shù)控系統(tǒng)使機(jī)床支持工業(yè)以太網(wǎng),進(jìn)而可以與 車間級網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息交換,并進(jìn)行遠(yuǎn)程淬火參數(shù)設(shè)置。

    1多功能回轉(zhuǎn)式淬火機(jī)床簡介
      
    感應(yīng)加熱是利用電磁感應(yīng)的方法對導(dǎo)體材料進(jìn)行加熱。其主要優(yōu)點(diǎn)是 “效率 高、成本低、節(jié)能、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。金屬熱處理的感應(yīng)加熱設(shè)備主要包括:加熱電源、 感應(yīng)熱處理機(jī)床、感應(yīng)器和淬火變壓器。
      多功能回轉(zhuǎn)式淬火機(jī)床是一條具有完善保護(hù)功能的自動(dòng)加工線,采用回轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),使上、下 料在同一個(gè)工位位置完成,操作方便;該機(jī)床可以同時(shí)加工同一種零件上的3個(gè)不同表面, 做到一個(gè)工件在一臺淬火機(jī)床上一次完成淬火,且每個(gè)加工工位參數(shù)設(shè)置有一定的柔性冗余 ,可以實(shí)現(xiàn)各種淬火方式,如同時(shí)、連續(xù)、連續(xù)同時(shí)以及多段淬火等,主要應(yīng)用在汽車、摩 托車制造行業(yè),以滿足其多品種、小零件的淬火處理。
    1.1一體化設(shè)計(jì)
      為了減少占地面積和安裝周期,采用一體化設(shè)計(jì),即將機(jī)床與淬火液循環(huán)系統(tǒng)、冷 卻液循系統(tǒng)、加熱電源和淬火變壓器集成于一體,其層次結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      從圖1可以看出,在高度方向上該機(jī)床結(jié)構(gòu)分為3層,上支板以上為轉(zhuǎn)盤、夾 具、淬火液回收槽等,上支板①與中支板②之間為運(yùn)動(dòng)部件,中支板②與底座③之間為執(zhí) 行部 件(電機(jī))和減速機(jī)。這種結(jié)構(gòu)形式能有效地防止淬火劑對某些機(jī)(電)部件的不良影響,同時(shí) 便于部件的拆裝維修。
    1.2生產(chǎn)線化
      多功能感應(yīng)淬火機(jī)床采用9工位回轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),其中3個(gè)工位為加工工位,圖2為工位 分布及流程示意圖,圖中A、B、C為3個(gè)上下料工位,A′、B′、C′ 為3個(gè)加工工位,可以對同一個(gè)工件的3個(gè)不同部位進(jìn)行淬火(回火),也可以對3個(gè) 不同的工件或3個(gè)相同的工件進(jìn)行獨(dú)立淬火(相當(dāng)于3臺機(jī)床),轉(zhuǎn)盤可以分度40°、80°、12 0°以適應(yīng)不同工件的淬火要求。

    2數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      
    多功能回轉(zhuǎn)式感應(yīng)淬火機(jī)床要求:①3個(gè)加工工位同時(shí)獨(dú)立運(yùn)行;②連續(xù)淬火 時(shí)速度連續(xù)變化不停頓;③具有3個(gè)工位下降不到位和轉(zhuǎn)臺不到位自糾正功能。常規(guī)的數(shù)控 系統(tǒng)無法滿足這些功能,現(xiàn)自行研制的基于工控PC的數(shù)控系統(tǒng),在Windows 2000下利用線程 技術(shù)實(shí)現(xiàn)了上述功能。
    2.1硬件總體設(shè)計(jì)
      圖3給出了系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖,3個(gè)工位的工件升降定位由步進(jìn)電機(jī)控制,3個(gè) 工位的旋轉(zhuǎn)由變頻器控制,轉(zhuǎn)臺分度及定位由步進(jìn)電機(jī)控制。
      工控PC是系統(tǒng)的核心,一方面對機(jī)床各運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行檢測與控制,另一方面通過網(wǎng)卡與車間 級網(wǎng)絡(luò)相連,使系統(tǒng)可以利用遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)輸入淬火參數(shù),也可以顯示機(jī)床工作情況;PCI-1 240用于步進(jìn)電機(jī)速度和定位控制,同時(shí)檢測步進(jìn)電機(jī)各種異常信號;PCI-1751為48路TTL 電平并行輸入輸出板,其中32路設(shè)置為輸入,用于操作按鈕輸入,包括啟動(dòng)、暫停、急停按 鈕,3個(gè)工位手動(dòng)加熱、噴液、旋轉(zhuǎn)、切換,轉(zhuǎn)臺快速正反轉(zhuǎn)、慢速正反轉(zhuǎn),3個(gè)工位工件快 速上升下降、慢速上升下降等;16路設(shè)置 為輸出,用于轉(zhuǎn)臺及3個(gè)工位步進(jìn)電機(jī)使能控制。PCL-724為TTL電平輸入板,用于對到位、 缺料、缺水、*異常等信號進(jìn)行檢測,由于板上無電平轉(zhuǎn)換和信號隔離功能,而接近開關(guān) 為24 V,所以使用PCLD-782作為輸入電平轉(zhuǎn)換和信號隔離電路;PCLD-885為16路高功率 繼電器輸出板,具有*的輸出驅(qū)動(dòng)能力,觸點(diǎn)容量為交流220V ;PCL720為64路開關(guān)量 輸 入輸出板,在這里主要與PCLD-885一起,控制各工位切換、加熱、噴液、吹堵、回火。

      PCI-1601為RS232轉(zhuǎn)RS485接口板,主要用于與變頻器FR-E500連接,控制工件旋轉(zhuǎn)電機(jī)的 轉(zhuǎn)速,并監(jiān)視變頻器的運(yùn)行狀態(tài),其連接線路如圖4所示。

      圖4中R為終端匹配電阻,阻值為100 Ω。由于傳送速度和傳送距離等原因, 有可能受到反射的影響,故設(shè)此電阻。
    2.2軟件設(shè)計(jì)
      系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)主要考慮軟件的通用性、可靠性和易用性。為此著重考慮以下幾個(gè)問 題:①3個(gè)工位獨(dú)自使用加熱電源以及3個(gè)工位共享加熱電源時(shí)切換功能;②3個(gè)工位同時(shí)獨(dú) 立運(yùn)行軟件設(shè)計(jì),并具有同時(shí)、連續(xù)掃描、分段同時(shí)、分段連續(xù)掃描等多種淬火功能;③應(yīng) 可以存儲百個(gè)以上的工件淬火程序,工件管理、查詢方便;④參數(shù)輸入方便,無需編程,不 懂計(jì)算機(jī)的人可以完成工件參數(shù)的輸入;⑤在線幫助功能,隨時(shí)操作提示;⑥故障自診斷、 故障報(bào)警提示功能。
      圖5給出了系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)總體框圖。

     

      進(jìn)入主程序后,系統(tǒng)定時(shí)檢查操作面板【自動(dòng)/手動(dòng)】、【啟動(dòng)】、【急停】等按鈕狀態(tài), 并觸發(fā)相應(yīng)事件;自動(dòng)狀態(tài)下系統(tǒng)主要完成工件管理、淬火參數(shù)設(shè)置、轉(zhuǎn)臺參數(shù)設(shè)置、步進(jìn) 電機(jī)加速度設(shè)置以及自動(dòng)淬火功能;手動(dòng)方式下,系統(tǒng)主要完成各工位手動(dòng) 操作、轉(zhuǎn)臺手動(dòng)操作、A B C 3工位及轉(zhuǎn)臺零位設(shè)置、自動(dòng)回零位功能和手動(dòng)參數(shù)設(shè)置。工 件 選擇在工件管理畫面中完成,選定工件以后,系統(tǒng)首先檢查各工位參數(shù)文件是否存在,若不 存在,自動(dòng)創(chuàng)建各工位參數(shù)文件名,并設(shè)置禁止運(yùn)行標(biāo)志同時(shí)給出提示。各工位淬火參數(shù)設(shè) 置完后,系統(tǒng)自動(dòng)取消禁止運(yùn)行標(biāo)志。總體框圖中沒有畫出程序退出部分,軟件退出包括兩 種退出方式,一種是返回Windows2000桌面,一種是直接退出操作系統(tǒng)即關(guān)機(jī)。
    2.2.1工件參數(shù)動(dòng)態(tài)分配
      工件參數(shù)以數(shù)組形式傳送給A B C各加工工位的執(zhí)行程序,由于淬火程序步數(shù)無法確定,數(shù) 組 的下標(biāo)也就無法確定,因此系統(tǒng)采用數(shù)組動(dòng)態(tài)創(chuàng)建技術(shù),使數(shù)組的下標(biāo)跟隨工件參數(shù)數(shù)據(jù)庫 的記錄數(shù)的變化而變化。
    2.2.2線程技術(shù)
      由于3個(gè)工位同時(shí)運(yùn)行,系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)線程,3個(gè)線程用于A、B、C 3個(gè)工位淬火,一個(gè)線程用 于各工位運(yùn)行狀態(tài)指標(biāo),轉(zhuǎn)臺分度由主程序完成;在淬火過程中,出現(xiàn)異常情況,系統(tǒng)立即 退出淬火程序,并進(jìn)行報(bào)警,某個(gè)工位出現(xiàn)異常,不影響其它工位運(yùn)行;若出現(xiàn)工位下降不 到位或轉(zhuǎn)盤分度不到位的情況,系統(tǒng)自動(dòng)找位。
    2.2.3遠(yuǎn)程參數(shù)修改
      考慮到成本的問題,程序沒有采用C/S結(jié)構(gòu),也不支持遠(yuǎn)程ODBC,為了支持遠(yuǎn)程修改淬火參 數(shù),可以在遠(yuǎn)端計(jì)算機(jī)上安裝本軟件,對參數(shù)文件修改后將參數(shù)文件復(fù)制到機(jī)床控制計(jì)算機(jī) ,而后在機(jī)床控制計(jì)算機(jī)上退出應(yīng)用程序并重新運(yùn)行。

    3結(jié)論
      
    小型感應(yīng)熱處理中心是綜合了上感應(yīng)熱處理機(jī)床的緊湊化、柔性化、多 軸化、生產(chǎn)線化、計(jì)算機(jī)化等方面的一些要點(diǎn)研制的9工位感應(yīng)熱處理中心,在國內(nèi)已應(yīng)用 于摩托車曲柄的淬火與回火,并于2001年9月通過了河南省科委主持的技術(shù)鑒定,經(jīng)專家測 試,機(jī)床升降重復(fù)定位精度≤±0.03 mm,分度定位精度≤±0.02°,工件移動(dòng)速度1~30 0 mm/s。與某廠進(jìn)口的類似機(jī)床(一臺電源帶3臺淬火機(jī)床)相比,小型感應(yīng)熱處理加工中心 在功能、價(jià)格、結(jié)構(gòu)、占地面積、工人勞動(dòng)強(qiáng)度、加工效率等方面明顯優(yōu)于進(jìn)口同類機(jī)床, 在故障診斷與保護(hù)方面與進(jìn)口同類機(jī)床相當(dāng)。該機(jī)床樣機(jī)在2001年10月份北京熱處理展 覽會上展出,得到了業(yè)內(nèi)人士的*。


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