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    影響真空擠出機(jī)產(chǎn)量的幾大要素?

    2011年02月14日 15:16點擊:750來源:北京亞太建科機(jī)器有限公司>>進(jìn)入該公司展臺

        真空擠出機(jī)是磚瓦行業(yè)生產(chǎn)空心磚設(shè)備中的主要設(shè)備,其性能的好壞直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。影響擠出機(jī)性能的關(guān)鍵因素有四點:泥缸、絞刀、機(jī)頭、機(jī)口。這四種因素只要針對不同原料配置合理,再加上生產(chǎn)工藝的合理配置,則真空擠出機(jī)才能發(fā)揮其*性能。
    1 泥缸
        目前,有些磚瓦機(jī)械企業(yè)認(rèn)為泥缸越短越好,這樣主機(jī)負(fù)載小,產(chǎn)量高。其實真空擠出機(jī)則不*是這樣。長沙某磚廠原購我廠JKB50/50-2.5緊湊型真空擠出機(jī),泥缸長500mm,密封段總長度675mm,絞刀螺距排列為380、360×1.75、380×1/2。試車生產(chǎn)時,產(chǎn)量為7板/分鐘,電流400A,主機(jī)真空室堵塞。后按陳鵬雄老理論改制一副絞刀,螺距排列為300、330、360、380×1/2,其結(jié)果仍同上述情況一樣。經(jīng)分析:泥缸太短,密封段太短,密封段絞刀圈數(shù)達(dá)不到形成壓力的圈數(shù),致使原料在缸體內(nèi)旋轉(zhuǎn),摩擦發(fā)熱,來料出不來而造成真空室堵塞,電機(jī)負(fù)載高。找到病因,經(jīng)研究決定將泥缸加長100,絞刀螺距改為380、340×2.14、380×1/2,使螺旋絞刀的密封圈達(dá)到2.25個螺距以上,同時前節(jié)絞刀伸入機(jī)頭3~4cm。經(jīng)試產(chǎn),產(chǎn)量14板/min,電流200A,泥缸機(jī)頭溫度下降,真空室再也不堵塞。由此可見,泥缸的長度設(shè)計必須使密封段絞刀圈數(shù)達(dá)到形成壓力的應(yīng)有圈數(shù)以上。
    2絞刀
        泥缸的長短不是決定擠出機(jī)產(chǎn)量的關(guān)鍵因素,泥缸長度達(dá)到上述要求的同時,絞刀螺距的排列也是關(guān)鍵因素。但絞刀螺距的排列必須針對不同的原料。安徽界首某磚廠JKR45/45-2.0 緊湊型真空擠出機(jī),泥缸長550mm,密封段長725mm,絞刀螺距排列380、360×1.76、380×1/2,原料為平原沉積土。試車時KP1產(chǎn)量為6板/min,泥缸、機(jī)頭發(fā)熱,泥條沒有韌性,螺旋紋嚴(yán)重。經(jīng)分析原因為絞刀螺距排列不合理,重新設(shè)計一副絞刀,螺距排列為380、330×1.92、380×1/2,絞刀伸入機(jī)頭4cm,產(chǎn)量達(dá)14板/min,機(jī)頭、泥缸溫度下降。因此,磚瓦機(jī)械企業(yè)在生產(chǎn)過中,應(yīng)針對不同原料設(shè)計出不同螺距的排列,在沒試車之前化驗原料的成分及塑性,然后再制作絞刀,以免影響試車時間。
    3機(jī)口
      機(jī)口制作的好壞,直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。我們采取的做法是針對當(dāng)?shù)卦系某煞帧⑺苄约艾F(xiàn)有普通實心磚機(jī)口的實際情況來制作KP1及非承重空心磚機(jī)口。一般來說,機(jī)口的錐度控制在7~8左右,但塑性高時,錐度可適當(dāng)放大,塑性低時,錐度可適當(dāng)放小。長沙某磚廠為軟質(zhì)頁巖,塑性較好,KP1機(jī)口長155,出口尺寸250×122,進(jìn)口尺寸為300×185,安徽界首某磚廠非承重8孔空心磚機(jī)口直接用δ=30鋼板制作,無錐度;安徽和縣JKR50/50-2.0主機(jī),KP1雙出口,長140,出口250×250、進(jìn)口285×285,均達(dá)到良好效果。
    4機(jī)頭
        各家機(jī)頭形狀不一,但大致結(jié)構(gòu)一樣。一般都配有兩種機(jī)頭,砂性原料機(jī)頭較長,塑性較好的原料機(jī)頭稍短。但是機(jī)頭內(nèi)腔由圓過渡到方必須平緩,圓滑過渡。另外,還有一種內(nèi)機(jī)口:即機(jī)口鑲嵌在機(jī)頭內(nèi)腔中。這種機(jī)頭較長,機(jī)口的長短、大小隨時可調(diào)。另外,針對空心磚機(jī)口,機(jī)頭的制作又有組合式和主刀板插入式。總而言之,機(jī)頭的多樣性也就是原料多樣性的體現(xiàn)。
        總之,泥缸、絞刀、機(jī)頭、機(jī)口是影響真空擠出機(jī)性能的主要因素,其針對不同原料的*組合可使真空擠出機(jī)達(dá)到*、*的設(shè)計性能。因此,針對不同生產(chǎn)線,先期調(diào)研zui為重要,對不同客戶應(yīng)先研究其原料特性再確定其優(yōu)化設(shè)計組合。同時,現(xiàn)場調(diào)度試人員必須具有良好的素質(zhì),能針對試車中出現(xiàn)的不同問題,拿出*的方案,使客戶滿意,使我們生產(chǎn)的真空擠出機(jī)及其它輔機(jī)發(fā)揮其*性能,為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。
        擠出 機(jī)(包括非真空擠出機(jī)和真空擠出機(jī))是磚瓦生產(chǎn)線上的主要設(shè)備。文章從安裝無功就地補(bǔ)償器,合理選用真空泵,螺旋絞刀和泥缸設(shè)計等方面論述擠出機(jī)節(jié)能應(yīng)采取的主要措施。
    1、擠出機(jī)安裝無功就地補(bǔ)償器可以節(jié)能。
        在擠出機(jī)的電動機(jī)主回路接線端安裝一個節(jié)能補(bǔ)償器,這種無功就地補(bǔ)償器是能夠提高電動機(jī)的功率因數(shù),(一般COSΦ可提高到0.95左右),可節(jié)能達(dá)15%以上,尤其對負(fù)荷較低和電動機(jī)距變壓器較遠(yuǎn)的場所其節(jié)電效果更為顯著。
    2、真空擠出機(jī)必須合理選用真空泵。
        由于一些磚機(jī)廠長期采取粗放型的經(jīng)營,過去真空擠出機(jī)一直是選用大功率的真空泵造成嚴(yán)重的能源浪費(fèi)。由于密封太差,一般450mm的真空擠出機(jī)都要采用22KW的真空泵,真空度往往還達(dá)不到要求。近幾年來有些磚機(jī)廠家對真空系統(tǒng)的密封部位作了一些改進(jìn),真空泵的性能也有了很大的提高,現(xiàn)在5.5KW的機(jī)械真空泵*可以滿足500mm甚至更大的真空擠出機(jī)的需要,還能長期保持很高的真空度。
    3、擠出機(jī)要采用*化設(shè)計的螺旋絞刀。
        螺旋絞刀是擠出機(jī)的心臟部件,螺旋絞刀的好壞對擠出機(jī)的性能起決定性的作用。有些擠出機(jī)只要對螺旋絞刀等部件作一些改進(jìn),其電耗可以下降20%—30%,而臺時產(chǎn)量都可以提高20%—30%,節(jié)電的效果是驚人的。
    4、改進(jìn)擠出機(jī)的泥缸能夠降低能耗。
        泥缸的長度也是一個重要的因素,有些磚廠以為泥缸越長越好把泥缸做成很長,結(jié) 果不但消耗了很多功率,使泥缸發(fā)熱磚坯質(zhì)量也因此下降。一般來說,螺旋絞刀的封閉長度zui多也就是3個螺距,太長就沒有必要了。
    5、擠出機(jī)在*轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時zui節(jié)能。
        有些磚廠總以為擠出機(jī)的轉(zhuǎn)速越高,產(chǎn)量越高,這樣每萬塊磚坯的能耗就低。但是,實際上,在原料  、工況相同的情況下,只有一個*轉(zhuǎn)數(shù),經(jīng)過試驗證明擠出機(jī)在*轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時能耗zui低,產(chǎn)量也高,超過這個轉(zhuǎn)數(shù)以后,產(chǎn)量并不增加而能耗卻大幅度上升。
    6、加強(qiáng)生產(chǎn)管理也能使擠出機(jī)節(jié)能
        有些磚廠的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)原料和生產(chǎn)工藝都相同,而萬塊磚坯的電耗卻相差甚大,其主要原因就是管理不善。例如,在生產(chǎn)過程中,供料有時太少,有時擠出機(jī)吃不飽,產(chǎn)量低;有時供料又太多,擠出機(jī)“脹缸”,經(jīng)常要停機(jī)清理,降低了臺時產(chǎn)量。有些磚廠的前后工序配合不當(dāng),或是供不上原料,或是磚坯運(yùn)不走,經(jīng)常要停機(jī)停產(chǎn),自然產(chǎn)量上不去,相對電耗就提高了。還有些磚廠不按時維修,泥缸襯套磨平了也不更換,絞刀與襯套間隙到20多毫米還不進(jìn)行焊補(bǔ),著些因素都會增加擠出機(jī)與襯套的能耗。
    北京亞太建科:
     


    關(guān)鍵詞:擠出機(jī) 變壓器
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