技術(shù)文章
對(duì)于新型加工中心的改良預(yù)設(shè)剖析
閱讀:2947 發(fā)布時(shí)間:2012-8-16對(duì)加工中心進(jìn)行改造的目的是對(duì)控制部分進(jìn)行配置、設(shè)計(jì)及調(diào)試,使其能*符合原機(jī)床出廠時(shí)的技術(shù)規(guī)格和精度標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)綜合的對(duì)照分析,采用了西門(mén)子840C系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行改造,并將除主軸外所有進(jìn)給軸的電機(jī)由直流伺服電機(jī)改為交流電機(jī),采用611A驅(qū)動(dòng)。
系統(tǒng)的改造與調(diào)試
機(jī)床改造的基本配置(1)硬件配置包括操作顯示部分、主機(jī)框架及輸入輸出設(shè)備。由于該機(jī)床有6個(gè)模擬軸,所以主機(jī)框架采用3個(gè)子框架。每個(gè)子框架帶有風(fēng)扇和6個(gè)模板插槽位置。主機(jī)框架上裝有電源模塊、CSB(中央服務(wù))板、位置測(cè)量板、MMC- CPU板、NC- CPU板、PLC- CPU板等。
軟件配置是根據(jù)其硬件配置及機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行有關(guān)參數(shù)設(shè)定。這里設(shè)置兩個(gè)方式組,兩個(gè)通道。
*通道屬于*方式組,第二通道屬于第二方式組;設(shè)置X,Y,Z,B,Q,S的指令值,實(shí)際值接口地址及實(shí)際位置的加權(quán)值;定義X,Y,Z軸為線性軸及B,Q軸為旋轉(zhuǎn)軸且B軸為等分軸;定義X,Y,Z,B,Q,S軸屬于*通道;還定義DMP模塊地址等。
西門(mén)子840C系統(tǒng)的控制機(jī)構(gòu)NCK主要用來(lái)控制軸的插補(bǔ);PLC主要是控制機(jī)床的操作面板和完成機(jī)床的運(yùn)動(dòng)邏輯;MMC是個(gè)人微機(jī),主要完成人機(jī)對(duì)話。
機(jī)床改造的設(shè)計(jì)與調(diào)試
(1)NC與PLC系統(tǒng)在數(shù)控機(jī)床中,電氣系統(tǒng)的核心部件就是NC與PLC系統(tǒng),NC數(shù)控系統(tǒng)是根據(jù)NC程序通過(guò)一定的算法對(duì)刀具運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行控制。PLC是可編程控制器,它是根據(jù)輸入信號(hào)依照已編制的控制邏輯去控制執(zhí)行部件。NC是在PLC的監(jiān)控下進(jìn)行工作,PLC不但要監(jiān)控NC,還要監(jiān)控外部執(zhí)行部件(如刀庫(kù)、液壓系統(tǒng)等)。
NC系統(tǒng)中X,Y,Z線性軸的測(cè)量系統(tǒng)為線性光柵尺,采用全閉環(huán)位置控制;B,Q軸為旋轉(zhuǎn)軸,其測(cè)量系統(tǒng)為圓編碼器,并采用半閉環(huán)位置控制。這個(gè)系統(tǒng)的調(diào)整主要是完成進(jìn)給軸、主軸、通道、方式組等參數(shù)匹配,并用激光干涉儀做螺距補(bǔ)償,來(lái)提高機(jī)床的加工精度。
PLC系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要是PLC程序的設(shè)計(jì),PLC程序采用STEP5編程語(yǔ)言(與原西門(mén)子8系統(tǒng)是兼容的),系統(tǒng)中設(shè)計(jì)了標(biāo)準(zhǔn)的接口(OB塊),還有受OB塊調(diào)用的FB,PB,SB,DB,F(xiàn)X,DX塊,用戶的控制軟件就在這些塊中。另外將增加的實(shí)現(xiàn)手輪控制的PLC程序和原來(lái)的PLC程序通過(guò)編程器調(diào)整后移植到現(xiàn)在的PLC中,來(lái)完成PLC程序的調(diào)試。
611A驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的調(diào)試驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的調(diào)試直接關(guān)系到機(jī)床運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性和加工件的精度。系統(tǒng)模塊上有4個(gè)電位器,主要調(diào)整速度控制增益和漂移補(bǔ)償。調(diào)整速度控制增益時(shí),可以先將電位器調(diào)大較多,讓電機(jī)出現(xiàn)震蕩,再慢慢往回調(diào),直到只能聽(tīng)到輕微的聲音為止。調(diào)整漂移補(bǔ)償?shù)姆椒ň褪菙嚅_(kāi)指令電壓,讓電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)即可。
自定義報(bào)警系統(tǒng)設(shè)置報(bào)警文本功能,系統(tǒng)除了進(jìn)行相應(yīng)的保護(hù)動(dòng)作外,同時(shí)顯示報(bào)警號(hào)和報(bào)警文本。
改造的效果
改造完成后該中心數(shù)控系統(tǒng)的各項(xiàng)功能齊全,運(yùn)行可靠,且各運(yùn)動(dòng)部件及發(fā)熱單元溫升正常,設(shè)備運(yùn)行近2 a以來(lái),未出現(xiàn)過(guò)驅(qū)動(dòng)裝置部分故障。新增加的手持功能也大大方便了操作。另外伺服軸的驅(qū)動(dòng)由原來(lái)的直流伺服電機(jī)改為交流伺服電機(jī),大大縮短了非正常停機(jī)時(shí)間,提高了工作效率。加工件的精度及其它技術(shù)要求均能滿足。