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數(shù)控加工中心幾個特殊故障的排除
閱讀:236 發(fā)布時間:2020-8-12伯特利數(shù)控 加工中心 鉆攻中心
前言:
隨著數(shù)控加工中心的普及,對數(shù)控加工中心的維修人員的要求也越來越高,在維修中遇到一些問題,如不能及時解決,會影響正常的生產(chǎn)任務(wù),故維修人員需具有豐富的理論知識及維修經(jīng)驗(yàn),才能及時排除數(shù)控加工中心的故障。下面介紹幾個所遇到的問題和解決辦法。
1 SP1241 D/A變換器異常報(bào)警1.1故障現(xiàn)象
加工中心在運(yùn)行過程中,出現(xiàn)SP1241 D/A變換器異常報(bào)警,加工中心停止運(yùn)行,按下“復(fù)位”鍵,報(bào)警不能消除,斷電再上電,報(bào)警消除,再繼續(xù)運(yùn)行,有時又出現(xiàn)此報(bào)警。
1.2故障分析及解決辦法
加工中心采用FANUC 0i-D數(shù)控系統(tǒng),出現(xiàn)此報(bào)警首先查找FANUCOi-D維修手冊,內(nèi)容為模擬主軸控制用的D/A變換器異常。分析此故障是不定時出現(xiàn),像是干擾引起,懷疑是變頻器運(yùn)行產(chǎn)生的干擾,本機(jī)是數(shù)控系統(tǒng)輸出模擬主軸信號到東芝變頻器控制變頻電機(jī)驅(qū)動主軸運(yùn)轉(zhuǎn)。在MDI方式下輸入M03 S100(主軸正轉(zhuǎn))指令,按下循環(huán)啟動按鈕,刀具沒有轉(zhuǎn)動,報(bào)警出現(xiàn),反復(fù)試了多次,都是如此。又在MDI方式下輸入S100指令(無M03),只讓系統(tǒng)發(fā)出模擬量,不讓變頻器運(yùn)行,結(jié)果報(bào)警同樣出現(xiàn),反復(fù)試驗(yàn)多次后排除變頻器的干擾,由此判斷可能有不確定干擾造成的,模擬主軸控制線路可能性大,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)接口到變頻器的傳送模擬量所用電纜沒有使用屏蔽電纜,隨更換成兩芯屏蔽電纜,再將屏蔽層做接地處理,再次啟動主軸操作,無報(bào)警產(chǎn)生,整機(jī)運(yùn)行,也無報(bào)警,故障排除。
2 關(guān)機(jī)后再次開機(jī)加工工件時,刀具進(jìn)刀位置不對2.1故障現(xiàn)象
一臺加工壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的銑床,開機(jī)加工工件,刀具軸向加工工件進(jìn)給時,發(fā)現(xiàn)刀具不能進(jìn)到關(guān)機(jī)前切削的槽里面,如果按照程序指令進(jìn)到位工件就報(bào)廢了 s2.2故障分析及解決辦法
首先確認(rèn)加工程序是否有誤,檢查程序,程序正確;懷疑工件旋轉(zhuǎn)軸(C軸)有問題,反復(fù)執(zhí)行回零,看每次回零零位是否在同一個位置,結(jié)果發(fā)現(xiàn),零位不在同一個位置,由此判斷是加工中心關(guān)機(jī)后再開機(jī)執(zhí)行回零后,c軸的零位(參考點(diǎn))不對引起的。檢查C軸伺服電機(jī)聯(lián)軸節(jié)、各級傳動,沒有發(fā)現(xiàn)問題,回想前幾天連接在C軸上的外置編碼器損壞,沒有備件,暫時將C軸的控制由全閉環(huán)改為半閉環(huán)控制,改動了一些系統(tǒng)參數(shù),懷疑參數(shù)有誤,檢查有關(guān)參數(shù),發(fā)現(xiàn)C軸的NO.1821 (參考計(jì)數(shù)器容量)數(shù)值錯誤,是全閉環(huán)時的值,將其改為半閉環(huán)的值,再次執(zhí)行回零,關(guān)機(jī)再開機(jī),反復(fù)試,C軸每
次回零都在同一位置,進(jìn)行工件切削,故障現(xiàn)象解決。
3加工中心試切新品種工件時,出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象3.1故障現(xiàn)象
—臺滾齒機(jī),試切新品種工件,在二次進(jìn)刀時調(diào)節(jié)主軸速度倍率開關(guān),齒輪出現(xiàn)“亂扣”。
3.2故障分析及解決辦法
切削新品種是15齒的直齒齒輪,分三次進(jìn)刀,第一次進(jìn)刀切削工件是15齒,第二次進(jìn)刀需要提高主軸的轉(zhuǎn)速,切削時發(fā)現(xiàn)齒數(shù)不對即“亂扣”了,觀察切削過的齒,發(fā)現(xiàn)齒數(shù)增加了,檢查程序,此時主軸轉(zhuǎn)速330i.pm,齒數(shù)為15齒,程序沒有錯誤,齒數(shù)增加說明主軸轉(zhuǎn)動時工件軸轉(zhuǎn)得慢了,此加工中心采用西門子828D數(shù)控系統(tǒng),使用了電子齒輪EG功能,主軸為主導(dǎo)軸,工件軸(C軸)為跟隨軸,主軸帶動C軸運(yùn)轉(zhuǎn),按照傳動關(guān)系主軸速度330rpm時,C軸應(yīng)該每分鐘轉(zhuǎn)7920。(330/15*360=7920),查看C軸轉(zhuǎn)速為7200。/分,確定C軸轉(zhuǎn)得慢了,又將主軸速度提高,按照傳動關(guān)系,C軸的轉(zhuǎn)速也應(yīng)該提高,但觀察發(fā)現(xiàn),C軸速度一直保持不變,懷疑是C軸的高速度被限制,查看828D數(shù)控系統(tǒng)手冊,參數(shù)NO.32000高軸速度,C軸的設(shè)定值是20rPm,C軸的伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為2〇OOrpm,電機(jī)與C軸傳動比為1:10,那么此軸的高軸速度是20〇rpm,此參數(shù)設(shè)定錯誤,更改此參數(shù),再切削,“亂扣”現(xiàn)象消除。分析之前切削沒有出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象,是因?yàn)橹鬏S速度一直在300rpm以下,在300rpm時,C軸每分鐘轉(zhuǎn)7200°,剛好在C軸的高速度范圍內(nèi),當(dāng)主軸速度為330ipm以上時,C軸的速度被限制了,跟不上主軸的速度了,所以出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象。
4 加工中心不能開啟循環(huán),刀具不能旋轉(zhuǎn)4.1故障現(xiàn)象
一臺轉(zhuǎn)子銑床,在切削過程中,刀具軸退出工件后刀具停止了運(yùn)轉(zhuǎn),再開動循環(huán)不能啟動,手動方式銑刀也不能轉(zhuǎn)
動。
4.2故障分析及解決辦法
看加工中心的報(bào)警信息,加工中心顯示“ 2003銑頭潤滑壓力低”報(bào)警,查看隨機(jī)說明書,此報(bào)警表示銑頭潤滑壓力低了,請檢查銑頭潤滑壓力或流量開關(guān)。按照說明書的介紹檢查潤滑泵站,潤滑油充足,不存在缺油的問題,而且潤滑泵工作正常,壓力正常。查看潤滑管路,發(fā)現(xiàn)潤滑管路上有…個流量開關(guān),按照說明書介紹此流量開關(guān)是用來檢測油路是否有油,當(dāng)油管有油時,油壓頂住流量開關(guān),使此開關(guān)信號置“1”,當(dāng)油管沒有油時,流量開關(guān)松開,使此開關(guān)信號置“0”。此加工中心控制采用FANUC 0i_MD數(shù)控系統(tǒng),流量開關(guān)的輸入信號是X9.3,打開系統(tǒng)PLC診斷畫面,此信號為0。因?yàn)榕懦擞吐?/span>的可能性,估計(jì)是流量開關(guān)損壞了,檢查發(fā)現(xiàn)是流量開關(guān)的開關(guān)點(diǎn)損壞了,有潤滑油也不能將開關(guān)觸點(diǎn)接通,更換流量開關(guān),再啟動加工中心,加工中心恢復(fù)正常。
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信號說明:R215.0刀具正轉(zhuǎn)M03代碼;X36.0循環(huán)啟動按鈕;X41.0刀具啟動按鈕;
X41.2刀具停止按鈕;G7.2自動運(yùn)行啟動信號。(與此故障無關(guān)信號刪除)
針對此故障,分析PLC的控制,在自動運(yùn)行時,流量開關(guān)的信號X9.3如果置“0”,經(jīng)過(SUB24) TMRB1的延時,中間繼電器R400.1接通,其常開點(diǎn)閉合,接通了 G066.4C報(bào)警回退信號),使加工中心的刀具軸退出了加工的工件,F65.4(報(bào)警回退完成信號)的常閉接點(diǎn)斷開,R217.1失電使Y0.6(刀具運(yùn)轉(zhuǎn)信號輸出)斷電,刀具停止了運(yùn)轉(zhuǎn);在手動方式下流量開關(guān)的信號X9.3置“0”后,R217.0失電使Y 0.6斷電,刀具在手動方式下也不能運(yùn)轉(zhuǎn)。