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    技術文章

    加工中心回轉工作臺轉位的閉環(huán)控制

    閱讀:146          發(fā)布時間:2020-8-11

    引 言

    應用于冶金行業(yè)中的各種鋸片被統(tǒng)稱為冶金鋸片。在鋸片的加工工藝中,銑齒是影響冶金鋸片終分度精度的關鍵工序之一,而分度精度決定產(chǎn)品在空間的角度位置,很大程度上決定冶金鋸片的產(chǎn)品質(zhì)量, 因此提高冶金鋸片加工中心分度精度有很重要的現(xiàn)實意 義。普通鋸齒加工中心大多采用開環(huán)控制,其分度精度較 低。為提高分度精度,本文設計了一種基于單片機的回轉工作臺轉位閉環(huán)控制系統(tǒng)。

    編碼器是將信號或數(shù)據(jù)進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和儲存的信號形式的設備。步進電機是將電脈沖信號轉變?yōu)榻俏灰苹蚓€位移的控制元件。單片機控制端口輸出電脈沖的數(shù)量及其頻率的大小決定了電動機轉子角位移的大小和轉速的高低,兩者成正比關系,而繞組的通電順序則決定了電動機的轉向。因此,通過控制輸入電脈沖的數(shù)目、頻率及電動機繞組的通電順序就可以獲得所需要的轉角、轉速及轉向,可以很容易地實現(xiàn)步進電機的數(shù)字控制[1],系統(tǒng)幾乎不受電壓和環(huán)境溫度等因素的影響,控制誤差小,穩(wěn)定性高。隨著單片機技術的日益成熟,基于單片機的控制系統(tǒng)在各個領域得到了廣泛的應用,特別適合應用于性能穩(wěn)定、誤差率低、響應迅速的系統(tǒng)當中。故本文設計了以單片機作為核心、編碼器作為測量元件、步進電機作為執(zhí)行元件的加工中心回轉工作臺的閉環(huán)控制系統(tǒng)。

    1 加工中心分度系統(tǒng)

    此次設計的冶金鋸片加工中心分度系統(tǒng)主要由控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等部分構成。加工中心回轉工作臺轉位的閉環(huán)控制總體結構如圖1所示。

    圖片.png

    圖1 加工中心分度系統(tǒng)的閉環(huán)控制總體結構示意圖

    其中控制系統(tǒng)以 STC89C52 單片機為核心,動力系統(tǒng)由步進電機和驅(qū)動組成,傳動系統(tǒng)則由減速器和主軸構成。此外對原先 X5216 的主軸傳動結構進行了重新設計及優(yōu)化,在滿足加工精度使用要求的前提下設計電機與主軸同向傳動,縮短了傳動鏈,減少了傳動過程中所造成的誤差。因為考慮到所選用三相步進電機步距角為 1.2°,不足以滿足加工中心多樣加工的要

    求,因此自行設計了一套傳動比i=120 的三級減速器。為了進一步提升加工中心分度精度,相比于原來加工中心

    開環(huán)控制結構,新的回轉工作臺系統(tǒng)加入了編碼器,使整個系統(tǒng)構成一個閉環(huán)控制,增加了系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性和精確程度。根據(jù)所選用的步進電機功率和額定電流參數(shù),綜合考慮選用了驅(qū)動器3DM2283,該驅(qū)動器

    采用了32位DSP 技術,可以設置400~51200內(nèi)的細分以及額定電流內(nèi)的任意電流值,能夠滿足大多數(shù)場合的應用需要。


    2 分度系統(tǒng)主要組成部分的確定

    2.1 編碼器

    根據(jù)冶金銑齒時的分度精度±2′的要求,綜合各方面因素選擇了德國海德漢公司生產(chǎn)的 RON275型角度編碼器,它的系統(tǒng)精度可以達到±5″,采用 TTL 電平接口,有一個參考點。供電電源為5VDC,固有頻率≥

    1200 Hz,滿足使用要求。為了避免角度編碼器的軸承受力過大,減少軸向運動和軸之間的不對正誤差,選擇用分離式聯(lián)軸器聯(lián)接驅(qū)動軸與編碼器。為確保測量的高精度,使編碼器軸與驅(qū)動軸對正非常重要。角度編碼器有帶定心環(huán)的內(nèi)置安裝法蘭,編碼器軸通過膜片式聯(lián)軸器和扁平聯(lián)軸器連接驅(qū)動軸。編碼器安裝示意圖如圖2所示。

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    1- 回轉工作臺;2- 驅(qū)動軸;3- 聯(lián)軸器;4- 編碼器

    圖2 編碼器安裝示意圖

    2.2 步進電機

    根據(jù)機床回轉平臺主軸電機啟動扭矩≥18 Nm的要求,綜合經(jīng)濟性考慮選用了雷賽科技的110 系列三相步進電機。該電機克服了傳統(tǒng)電機低速爬行、共振區(qū)明顯、噪聲大、高速扭矩小、啟動頻率低等缺點,具有伺服的某些特點。該電機的保持扭矩可以達到20Nm,步距角為1.2°,步距角精度可以達到0.06°,配合減速器的使用,可以很好地滿足實際使用要求。

    2.3 單片機

    本系統(tǒng)控制相對簡單,選用了8位單片機,考慮到編碼器有3 路信號 Z、A、B,并且由于52 系列單片機有3個定時計數(shù)器 T0、1 和 2,所以相應地 Z、A、B可分別接入0 、1 、2 計數(shù)器進行計數(shù)和后續(xù)處理。所以本次系統(tǒng)的改造設計當中采用了 STC 公司生產(chǎn)的STC89C52 單片機,該單片機具有結構簡單、成本低、使用方便、穩(wěn)定性高等特點。此外 STC89C52 內(nèi)部程序儲存空間達到8kB,是51 系列單片機的兩倍,同時還支持 MCS51 系列單片機的所有功能,滿足系統(tǒng)使用要求。

    3 閉環(huán)控制系統(tǒng)

    3.1 閉環(huán)控制系統(tǒng)的組成

    由于老式加工中心回轉工作臺分度機構多采用機械式分度機構,多為開環(huán)控制系統(tǒng),因此系統(tǒng)的控制精度相對較低,系統(tǒng)簡單,抗*力差,加工精度不高。此次設計除了對其控制和驅(qū)動裝置以及機械結構有所改進外,系統(tǒng)中還加入了編碼器,對整個加工過程有一個實時的檢測和反饋,構成一個閉環(huán)控制系統(tǒng)。閉環(huán)控制系統(tǒng)如圖3所示。采用閉環(huán)控制,增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自我修正能力,提高了加工精度,改善了系統(tǒng)的抗*力,增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

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    圖3 閉環(huán)控制系統(tǒng)

    本系統(tǒng)主要以 STC89C52 單片機為核心和主控制器,選用三相步進電機和3DM2283 驅(qū)動器組成電機和驅(qū)動系統(tǒng),由旋轉編碼器作為檢測元件。

    3.2 轉位閉環(huán)控制系統(tǒng)的硬件連接

    編碼器是集光機電技術于一體的速度位移傳感 器,在檢測長度和旋轉角度等方面得到廣泛的應用。通常其輸出有 A、B、Z 三相脈沖。A、B 相脈沖依旋轉方向不同而造成理想相位差分別為±90°,通過比對兩 者的相位差,用來區(qū)分電機的正、反轉。同時通過與 Z 相脈沖信號的比對可以確定當前的回轉位置,從而提 高回轉精度。編碼器每轉動一圈發(fā)出一個Z 相脈沖, 可用它作為機械零位檢測[2],同時也可以用來作為系統(tǒng)結束的標識信號。

    控制系統(tǒng)用到了52 系列單片機的T0 、1 、2 三個定時計數(shù)器,它們分別記錄編碼器的Z、A、B 脈沖信號。通過單片機調(diào)整步進電機的驅(qū)動脈沖信號,從而 對銑齒加工分度精度進行精確控制,實現(xiàn)回轉工作臺 的閉環(huán)控制。本次回轉工作臺閉環(huán)控制系統(tǒng)選用的步進電機步距角為1.2°,在未選用細分驅(qū)動的前提下,單片機控制端口每輸出一個脈沖則電機轉動1.2°。已知減速器傳動比為1/120,所以一個脈沖轉動的角度1.2°/120=0.01°。那么轉動一周所需要的電子脈沖數(shù)為360°/0.01°=36000。如果分度數(shù)為n,那么一個分度數(shù)所需的電子脈沖數(shù)為36000/n[3]。

    驅(qū)動器的PUL-、DIR-、ENA 分別與單片機的P1.1、P1.2、P1.3接口連接,單片機通過這3 個引腳與3DM2283進行數(shù)據(jù)交換。同時,3DM2283 的 PUL+、DIR+、ENA+接口分別接5 VDC。轉位閉環(huán)控制系統(tǒng)硬件連接圖如圖4 所示,驅(qū)動器接入220 V 交流電用以驅(qū)動步進電機,PE 端接地線,同時 U、V、W 端口接入三相步進電機。

    本次研究選用了110 系列三相步進電機,它的控制等效電路如圖5所示。三相步進電機有3條勵磁信號引線 A、B、C,其轉動由這3 條引線上勵磁脈沖產(chǎn)生的時間決定,每出現(xiàn)一個脈沖信號,步進電機轉過一個脈沖角。要想實現(xiàn)步進電機的連續(xù)轉動,只要通過單片機控制步進電機驅(qū)動器依序不斷地向步進電機送出脈沖信號即可。通過控制繞組的通電順序來控制電機的轉向,通過調(diào)整脈沖信號的頻率來控制步進電機的轉速,頻率越高則電機轉速越快。正向轉動的通電順序為 A-AB-B-BC-C-CA,反向轉動的通電順序為 C-CB-B-BA-A-AC 。

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    圖4 轉位閉環(huán)控制系統(tǒng)硬件連接圖


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    圖5 步進電機的控制等效電路



    通過各硬件模塊的搭建,初步具備了實現(xiàn)加工中心分度精度系統(tǒng)閉環(huán)控制的條件。通過 MCS-51單片機的匯編語言可以實現(xiàn)系統(tǒng)初始化,歸零點子程序,T0 、1 、2 定時計數(shù)器的數(shù)據(jù)采集分析,步進電機控制脈沖的發(fā)生等模塊的控制,從而實現(xiàn)對加工中心分度機構的閉環(huán)控制,進而實現(xiàn)對回轉位置的精確控制。閉環(huán)控制系統(tǒng)程序流程如圖6所示。

    5 分度系統(tǒng)抗干擾設計

    由于在加工車間之中同時存在眾多的大功率用電設備,例如各類機床、電焊機、高功率電機、繼電器等, 這些設備的動作會造成電磁干擾、機械干擾、噪聲干 擾、光干擾等,影響本系統(tǒng)平穩(wěn)運行,破壞了分度系統(tǒng)的精度,因此必須采取有效措施來排除這些干擾。

    通過設置隔離變壓器、交流凈化電源、低通濾波器 等裝置,來降低電網(wǎng)干擾對系統(tǒng)的影響。將電路板所 用開關電源的直流全部浮空,對硬件采取合理的布置,

    信號走線統(tǒng)一從左向右。用地線將各部分隔離開來, 從而減少高頻脈沖信號及電磁離合器對分度系統(tǒng)的影響。通過設計光電隔離電路來實現(xiàn)單片機電路I/O端口與步進電機驅(qū)動器接口以及光電編碼器接口的電平轉換和隔離。為了濾除高頻和低頻的干擾,對電路板上的+5V 和+24V 的電源入口接入0.01μF 的瓷片電容和100μF 的電解電容。為防止電壓波動和執(zhí)行程序跑飛影響系統(tǒng)穩(wěn)定性,為單片機系統(tǒng)設置看門狗電路,使得單片機電路在遇到故障時能夠自動復位, 起到保護系統(tǒng)的作用。


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    圖6 閉環(huán)控制系統(tǒng)程序流程


    結束語

    此次研究基于STC89C52單片機,利用3DM2283驅(qū)動器和110系列三相步進電機以及編碼器對傳統(tǒng)的加工中心分度工作臺進行了改造升級。使之由過去的開環(huán)控制系統(tǒng)升級為閉環(huán)控制系統(tǒng),提高了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性,改進了銑齒加工的分度精度。利用52系列單片機有3個定時計數(shù)器的特點,直接與編碼器的三路信號相連,記錄加工中心回轉平臺的旋轉情況,繼而對步進電機的脈沖信號進行調(diào)整,進一步控制電機進行補償,從而提高了分度精度,使系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性得到提高。


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