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精密加工中心液壓系統(tǒng)故障的解決方案
閱讀:144 發(fā)布時間:2020-8-10DIXI400機(jī)床是瑞士進(jìn)口五軸加工中心,由于長期服役,機(jī)床故障頻出,為使設(shè)備恢復(fù)正常,投入大量精力進(jìn)行故障排查工作,以下是對該設(shè)備維修過程中遇到的機(jī)床液壓頻繁起動故障加以分析和討論。該設(shè)備液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)時沒有設(shè)計(jì)冷卻循環(huán)控制回路,機(jī)床油溫滿足使用要求是依靠液壓泵的間歇工作實(shí)現(xiàn)。
然而該機(jī)床在工作過程中液壓泵起動頻繁,間隔10s左右導(dǎo)致油箱溫度急劇升高。
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D I X I400機(jī)床是瑞士進(jìn)口五軸加工中心,由于長期服役,機(jī)床故障頻出,為使設(shè)備恢復(fù)正常,投入大量精力進(jìn)行故障排查工作,以下是對該設(shè)備維修過程中遇到的機(jī)床液壓頻繁起動故障加以分析和討論。
該設(shè)備液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)時沒有設(shè)計(jì)冷卻循環(huán)控制回路,機(jī)床油溫滿足使用要求是依靠液壓泵的間歇工作實(shí)現(xiàn)。然而該機(jī)床在工作過程中液壓泵起動頻繁,間隔10s左右導(dǎo)致油箱溫度急劇升高。
1. DIXI400機(jī)床液壓回路故障分析
機(jī)床液壓流程如圖1 所示。現(xiàn)在液壓馬達(dá)頻繁起動,主要是壓力達(dá)到高壓之后液壓泵停止工作,壓力迅速下降所導(dǎo)致。
由圖1可知機(jī)床液壓系統(tǒng)工作流程:液壓油經(jīng)液壓泵8-M2之后通過單向閥8.64,1條油路經(jīng)開關(guān)閥8.76進(jìn)入壓力存貯器8.67;1條油路流入開關(guān)8-S3、8-S4進(jìn)行壓力檢測;1條油路經(jīng)過濾器8.63后分3條管路流回油箱,其中1條經(jīng)手動開關(guān)閥8.69通過電磁閥進(jìn)入機(jī)床進(jìn)行工作,1條經(jīng)手動開關(guān)閥8.80通過電磁閥進(jìn)入AT C工作,1 條經(jīng)手動開關(guān)閥8.70通過電磁閥進(jìn)入APC工作,后液壓油均流回油箱8.60進(jìn)行循環(huán)使用。
故障產(chǎn)生的因素主要出現(xiàn)在蓄能器8.67、溢流閥8.65、蓄能器控制閥組( 8.66 、8.76 、8.77 )、換向閥8-Y 2 、單向閥8.64 、機(jī)床回路、AT C 回路和APC回路這幾個方面。
2. DIXI400機(jī)床蓄能器控制閥組故障因素分析
D I X I400 中蓄能器控制閥組由手動閥8.76、溢流閥8.66和手動閥8.77 三部分組成。該蓄能器控制閥組為進(jìn)口元件,溢流閥8.66 上所標(biāo)記的型號為: LUV SV 94-8495F 3630 。
該控制閥組原理如圖2所示:
關(guān)閉手動閥8.76之后液壓能快速起動,但是起動達(dá)到大壓力后又快速降落到低,又再次進(jìn)入頻繁起動階段。
對于蓄能器控制閥組中首先關(guān)閉溢流閥8.66,也就是不讓其溢流,進(jìn)行觀察,故障現(xiàn)象依舊,懷疑溢流閥存在泄漏。其次分析手動閥8.77在回路中所起作用,可以看出該閥是維護(hù)安全閥,當(dāng)需要維修機(jī)床液壓系統(tǒng)時,可以將其打開進(jìn)行泄壓,若該閥存在故障,液壓系統(tǒng)就會難以起動,同時起動之后也難以保持,若*損壞就會造成液壓根本無法起動,直接泄露。懷疑該閥關(guān)閉時存在少量泄漏現(xiàn)象。
對換向閥8-Y2 依據(jù)機(jī)床電器圖進(jìn)行檢查分析,確認(rèn)該閥在機(jī)床開機(jī)時開關(guān)8-Q1沒有跳閘情況下應(yīng)當(dāng)處于吸合狀態(tài),也就是8-Y2電磁閥線圈在機(jī)床送電之后一直帶電,實(shí)際檢測也是這樣, 若該閥內(nèi)部存在密封不嚴(yán)現(xiàn)象, 也會造成壓力保持不住的現(xiàn)象。
為確認(rèn)蓄能器控制閥組和換向閥8-Y2是否存在泄漏,依據(jù)機(jī)床液壓圖所示,從液壓管路連接處A點(diǎn)斷開,進(jìn)行觀察,未發(fā)現(xiàn)有液壓油從控制閥組和換向閥所連管路流出,因此可以確認(rèn)故障點(diǎn)不是由于控制閥組和換向閥所引起的。
3.蓄能器分析與研究
若機(jī)床蓄能器8.67中氮?dú)獠蛔阋矔斐上到y(tǒng)壓力難以長久保持,使液壓泵起動頻繁的故障。
依據(jù)圖樣可以查到該機(jī)床蓄能器要求灌入的氮?dú)鈮毫?3.5M P a。用充氮工具連接蓄能器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)蓄能器中無壓力,初步判斷為液壓箱蓄能器壓力不足所致。蓄能器重新充氣后,可以看到液壓泵從剛開始停止到再次起動持續(xù)時間可以堅(jiān)持100s。觀察壓力表8.68可以看到,當(dāng)壓力升到22MPa之后液壓泵停止工作,這時所有機(jī)床動作都不執(zhí)行,可以看到壓力表8.68 壓力迅速下降,在到達(dá)19MPa左右時下降相對緩慢,降到18MPa 之后液壓泵又會再次起動。
4.液壓回路故障分析
機(jī)床蓄能器灌注氮?dú)庵笠簤侯l繁起動現(xiàn)象雖有所緩解,但還是沒有恢復(fù)到原始狀態(tài),由此可見機(jī)床還存在其他故障點(diǎn)。
通過檢查,證明液壓箱內(nèi)部不存在泄漏,還需要對控制回路進(jìn)行檢查。由機(jī)床液壓圖可以看出:溢流閥8.65存在泄漏也會造成液壓油壓力下降快速;單向閥8.64如果存在反向截止不嚴(yán)會造成液壓泵停止之后液壓油泄露回到油箱。
關(guān)閉機(jī)床回路手動閥、ATC 回路手動閥,該機(jī)床沒有交換工作臺,因此APC回路手動閥一直處于關(guān)閉狀態(tài)。
打開回油過濾器8.99,起動液壓系統(tǒng)進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)回油過濾器沒有液壓油回流,因此可以斷定溢流閥8.65不存在泄露。此時觀察液壓壓力可以看到機(jī)床壓力一直保持不變,因此可以斷定單向閥8.64不存在故障,若該單向閥存在故障,壓力會有所下降甚至為0。
只關(guān)閉手動閥8.69,可以看到機(jī)床壓力起動之后保持不變, 直到壓力下降為10MPa時,過很長一段時間后,液壓會突然下降為0。
只關(guān)閉手動閥8.80,可以看到機(jī)床壓力起動之后液壓壓力自液壓泵停止轉(zhuǎn)動之后立即快速下降,直到再次起動。
由上述分析可以斷定機(jī)床故障主要出現(xiàn)在手動閥8.69之后到機(jī)床控制動作的回路中如圖3 所示。
對于圖3中的這些執(zhí)行元件, 逐一進(jìn)行排查。對于主軸換擋機(jī)構(gòu)中的3個換向閥4-Y11、4-Y12 和4-Y13等主軸轉(zhuǎn)速變化時能進(jìn)行換擋動作。對每一擋位,當(dāng)電磁閥帶電時將電磁閥線圈連線斷開進(jìn)行觀察,液壓壓力始終是快速下降,可見該回路不存在隱患。
對于主軸松刀、卡刀油缸控制閥4-Y8 、4-Y9 ,正常工作時4-Y8中的進(jìn)油口截止,4-Y9進(jìn)油口一直供油。鑒于此情況,懷疑閥4-Y9泄露或松刀、卡刀油缸內(nèi)部泄露造成液壓油泄露。
在正常工作情況下給閥4-Y9 供電,截止該油路供油,觀察發(fā)現(xiàn)液壓泵此時間歇工作時間由灌完氮?dú)庵蟮?00s可以延遲到3 min。為進(jìn)一步確認(rèn)故障點(diǎn), 將各狀態(tài)恢復(fù)原狀,在關(guān)機(jī)狀態(tài)下斷開管路2.32,將閥4-Y8處的管路用堵頭堵住,將油缸處斷開的管路放入回收容器中,開啟液壓進(jìn)行觀察,沒有看到有液壓油從管路流出,因此可以確認(rèn)該松刀、卡刀油缸不存在內(nèi)部泄露, 故障原因可能出現(xiàn)在閥4-Y9上。拆下該閥分解之后進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)該閥內(nèi)部一側(cè)的單向閥錐面有研傷痕跡,可以確認(rèn)該閥存在故障需要更換。
在起動液壓并強(qiáng)行給閥4-Y9 加上電壓使其截止時,各軸都不運(yùn)動,進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)此時液壓泵間歇工作時間可以延長到9min。由于剛開機(jī)時主軸換擋閥
4-Y11、4-Y12、4-Y13中總有一個處于帶電狀態(tài),使主軸處于不同擋位,關(guān)閉液壓重新起動(其他動作均不執(zhí)行),觀察發(fā)現(xiàn)此時液壓泵間歇工作時間均可以延長到9min。因此可以確認(rèn)主軸換擋液壓回路不存在任何泄露。
在起動液壓并強(qiáng)行給閥4-Y9 加上電壓使其截止時,手動運(yùn)動Y 軸,此時閥4-Y10帶電,Y軸鎖緊油缸打開,這時觀察機(jī)床液壓泵間歇工作時間只能持續(xù)3min,因此確認(rèn)該回路肯定存在故障。這時關(guān)閉液壓重新起動使閥4-Y10 斷電,旋轉(zhuǎn)B軸使閥4-Y5帶電進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)液壓泵間歇工作時間可以延遲到8 min,因此可以確認(rèn)該電磁閥也可能存在輕微泄露。為確認(rèn)Y軸鎖緊機(jī)構(gòu)中是鎖緊缸泄露還是電磁閥內(nèi)部泄露,將閥4-Y5與閥4-Y10互換,然后起動液壓運(yùn)動Y 軸進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)液壓泵間歇工作時間可以延遲到8min;這時關(guān)閉液壓重新起動, 旋轉(zhuǎn)B 軸進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)液壓泵間歇工作時間只能持續(xù)3min。因此可以斷定Y 軸鎖緊缸不存在泄漏,電磁閥4-Y10內(nèi)部存在泄漏是故障主要因素。
5.結(jié)語
由以上分析可以確認(rèn)造成該機(jī)床液壓頻繁起動的主要因素有以下4點(diǎn):①蓄能器8.67氮?dú)鈮毫?yán)重不足(理論要求13.5M P a, 而故障時測量壓力幾乎為0)。② 主軸松刀、卡刀油缸控制閥4-Y9 內(nèi)部損傷造成單向截止不良。③B軸松開電磁閥4-Y5內(nèi)部存在輕微泄露。④Y軸鎖緊缸松開電磁閥4-Y10內(nèi)部存在嚴(yán)重泄漏。
對蓄能器重新加注氮?dú)猓?更換3 個故障電磁閥,這樣即可*解決機(jī)床液壓系統(tǒng)頻繁起動故障。工作年限較長的精密機(jī)床的液壓系統(tǒng),由于長時間處于高壓、頻繁通斷的狀態(tài),個別控制閥容易出現(xiàn)內(nèi)漏等問題,不易被發(fā)覺。蓄能器由于結(jié)構(gòu)簡單, 在故障排查過程中往往容易被忽略,而大部分的蓄能器在長時間使用后都會存在不同程度的壓力降低現(xiàn)象,因此需要定期檢查蓄能器壓力,保證液壓系統(tǒng)正常工作。