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    濰坊日麗環(huán)保設(shè)備有限公司
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    白酒污水處理

    時間:2019-10-26閱讀:405
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    白酒污水屬于高濃度有機(jī)污水,CODCr值一般在15000 mg/L左右,污水主要來源于浸泡、釀造等生產(chǎn)過程,主要污染物有糖類、醇類、維生素等。我國對白酒污水治理起步晚,90年代,厭氧生化技術(shù)得到了廣泛的重視和應(yīng)用。實(shí)踐證明:上流式厭氧污泥床UASB、序批式活性污泥法SBR、陶粒過濾組合工藝是處理白酒污水較為理想的方法。該工藝投資省、運(yùn)行費(fèi)用低、運(yùn)行穩(wěn)定、操作管理方便,是一種較為理想的白酒污水處理新技術(shù)。

    1 污水來源及組成

      湖南省某白酒廠以高梁為主要原料,地窖發(fā)酵生產(chǎn)白酒,產(chǎn)量為24kt/a。釀酒工藝過程中產(chǎn)生的高濃度有機(jī)污水分別為高梁浸泡水、甑(zeng腳水、窖底水、地面沖洗水,污水排放量為1200 m3/d。污水各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)見表1。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局的要求,污水處理站的排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996》二級標(biāo)準(zhǔn)。

    1  污水水質(zhì)及出水水質(zhì)要求

    項(xiàng)目

    CODcr/(mg.L-1)

    BOD5/(mg.L-1)

    SS/(mg.L-1)

    pH

    色度/倍

    水溫/℃

    高染浸泡水

    10000

    1482

    534

    5.48

    200

    20-35

    甑腳水

    42453

    27673

    8101

    3.54

    400

    100

    窖底水

    172831

    70074

    19466

    4.26

    800

    20

    地面沖洗水

    11132

    1229

    2243

    5.67

    180

    20

    設(shè)計(jì)水質(zhì)

    15000

    9500

    720

    5

    350

    20-35

    出水標(biāo)準(zhǔn)

    ≤150

    ≤30

    ≤150

    6-9

    ≤80

    ≤40

    2 工藝流程

      根據(jù)白酒污水濃度高、色度高的特點(diǎn),采用厭氧、好氧、脫色組合流程,該工藝流程有利于降低運(yùn)行費(fèi)用,解決了污水處理站建得起用不起的問題。 
      厭氧階段采用上流式厭氧污泥床UASB,處理成本為好氧法的1/3[1]。 
      好氧階段采用序批式活性污泥法SBR。SBR工藝的每一個周期按污染物濃度高低可劃分為進(jìn)水期、高濃度反應(yīng)期、低濃度反應(yīng)期、排水期、閑置期,各階段由于營養(yǎng)物含量、溶解氧等環(huán)境條件的區(qū)別,加速了微生物種類的選擇與馴化,因此各階段均得到優(yōu)勢菌種的凈化作用。沉淀、排水時處于靜止?fàn)顟B(tài),可以避免短路、異重流影響泥水分離效果,出水水質(zhì)優(yōu)于一般二沉池。SBR工藝的每一個周期,從時間上講,池內(nèi)任一空間為推流式,而池內(nèi)某一時刻的水流狀態(tài)又是*混合式。 
    脫色采用陶粒過濾,陶粒濾料質(zhì)輕、表面積大、有足夠的機(jī)械強(qiáng)度、水頭損失小、吸附力強(qiáng),價格較活性炭便宜,適宜于脫色等處理。
      車間高濃度污水由廠區(qū)污水管道收集后,經(jīng)粗、細(xì)格柵去除污水中的漂浮物和大的懸浮物,然后進(jìn)入水解酸化池進(jìn)行預(yù)處理。為改善UASB的進(jìn)水條件,水解酸化池出水進(jìn)入平流式沉淀池沉淀,污水沉淀后進(jìn)入UASB,去除大部分有機(jī)物,出水至SBR污泥反應(yīng)池,在其中將有機(jī)物*降解,后進(jìn)入陶粒濾池,降低色度。

    3 主要構(gòu)筑物技術(shù)參數(shù)

    3.1 調(diào)節(jié)池 
      用于調(diào)節(jié)8h的污水水量和水質(zhì)。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)穿孔曝氣管,氣水體積比為4∶1,以防止污泥在池內(nèi)沉淀。停留時間HRT=8.1h,調(diào)節(jié)池總尺寸為16m×10m×3m,有效水深為2.5m。共分2格,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。污水自流至水解酸化池。
    3.2 水解酸化池、沉淀池
      水解酸化池起預(yù)處理的作用,可減輕后續(xù)UASB的負(fù)荷。在產(chǎn)酸菌的作用下,將難降解的大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為易降解的小分子有機(jī)物。停留時間HRT=4 h,總尺寸為16 m×7 m×2.5 m,有效水深為2 m,共分兩格,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。為防止懸浮物沉淀,設(shè)4臺水下攪拌機(jī),型號為SJ-50。水解酸化池出水自流至平流式沉淀池,平流式沉淀池共分2格,每格沉淀池尺寸為8 m×2 m×2.8 m,沉淀池出水由2臺潛水泵100 QW65-15-5.5提升至UASB反應(yīng)池。 
    3.3 UASB反應(yīng)池 
    UASB反應(yīng)池共分為尺寸相同的4格,并聯(lián)運(yùn)行,總尺寸為15 m×15 m×6 m,有效容積為1282.5 m3CODCr的容積負(fù)荷為14 kg/(m3·d),采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)置生物填料2 m高

    3.4 SBR反應(yīng)池 
    SBR反應(yīng)池共分為尺寸相同的2格,并聯(lián)運(yùn)行,每格日運(yùn)行3個周期,每格SBR有效容積為540m3SBR反應(yīng)池總尺寸為15m×8m×4.5 m。采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。BOD5污泥負(fù)荷為0.30kg/(kg[vss]·d),SVI值為100 mL/g左右,沉降后污泥高度為2.5 m。SBR反應(yīng)池運(yùn)行周期為8h,其中進(jìn)水4h,曝氣4h,沉淀0.5h,排水和閑置1.5 h。進(jìn)水一半后開始曝氣。進(jìn)水結(jié)束、曝氣開始及排水結(jié)束由池內(nèi)水位控制;曝氣結(jié)束、排水開始由時間控制。充氧采用穿孔管鼓風(fēng)曝氣。排水采用機(jī)械式潷水器。進(jìn)水由兩個電動蝶閥切換控制。
    3.5 陶粒過濾
      濾池共設(shè)2格,交替使用。每格尺寸為3.5 m×2.5 m,有效過濾面積為7.5 m2,濾速為8 m/h,過濾周期為8h。濾料為陶粒,粒徑為4~8 mm,濾層厚度0.8 m,承托層0.45 m,濾料層上水深為1.75 m,濾池總高為3.3 m。采用管式大阻力配水系統(tǒng),反沖洗強(qiáng)度為14 L/(s·m2),沖洗時間為6 min,選用2臺反沖洗水泵,型號為200QW400-10-22,交替使用。 
    3.6 污泥濃縮池 
      污泥濃縮池共設(shè)2座,并聯(lián)運(yùn)行,每座尺寸為Φ6.0 m×4.5 m。污泥固體負(fù)荷為60 kg/(m2·d),濃縮時間為12 h。 
    3.7 污泥脫水間 
    設(shè)帶式壓濾機(jī)1臺,型號為CPF1000S7。污泥濃縮后污泥含水率為95%,濾餅含水率為70%。帶式壓濾機(jī)處理能力為8m3/(h·m)。污泥脫水間尺寸為12 m×9 m×6 m。 
    3.8 鼓風(fēng)機(jī)房 
      采用蘿茨鼓風(fēng)機(jī),所需風(fēng)量為Q=20 m3/min,選用2臺L43LD型蘿茨鼓風(fēng)機(jī),交替使用,每臺功率為30kW。鼓風(fēng)機(jī)房尺寸為6.6 m×4.5 m×5 m。 

    4 實(shí)際運(yùn)行效果及分析 

    4.1 運(yùn)行調(diào)試 
    本套工藝的主要調(diào)試工作是UASB厭氧污泥床顆粒污泥的馴化、培養(yǎng)和SBR序批式活性污泥的馴化、培養(yǎng)。按調(diào)試方案,采用間歇式培養(yǎng)方法。厭氧、好氧菌種取自某味精廠污水處理站。按設(shè)計(jì)負(fù)荷1/4、2/4、3/4、4/4四個負(fù)荷階段逐步提高運(yùn)行負(fù)荷。調(diào)試時每天都進(jìn)行常規(guī)水質(zhì)項(xiàng)目分析監(jiān)測,每個負(fù)荷階段在CODCr去除率穩(wěn)定一段時間后,才可提高負(fù)荷。調(diào)試過程中測得的一組典型處理數(shù)據(jù)如表2、表3所示。 

    2  調(diào)試過程中CODcr測試值

    負(fù)荷階段

    調(diào)節(jié)池

    UASB出水

    SBR出水

    1/4

    13543

    2185.7

    217(重點(diǎn)調(diào)試UASB

    2/4

    13519

    2690.6

    193(重點(diǎn)調(diào)試UASB

    3/4

    14013

    1394

    125

    4/4

    14705

    1347

    122

    4.2 
      經(jīng)過50d左右的運(yùn)行,基本完成1/4、2/4、3/4三個負(fù)荷段的過渡,隨后進(jìn)入滿負(fù)荷運(yùn)行。經(jīng)過前三個階段的培養(yǎng)和馴化,SBR反應(yīng)池內(nèi)污泥已基本成熟,微生物數(shù)量較多,污泥濃度為4.5 g/L左右,SVI值為100mL/g左右,污泥可沉降性能好,出水水質(zhì)好。而UASB反應(yīng)池內(nèi)污泥的成熟時間長,在3/4負(fù)荷階段結(jié)束時仍為絮狀污泥,需進(jìn)一步培養(yǎng)。經(jīng)過80d的運(yùn)行后,UASB反應(yīng)池污泥顆粒化程度高,結(jié)構(gòu)密實(shí),沉降性能好,污泥顆粒直徑為2mm左右,此時UASB反應(yīng)池產(chǎn)氣穩(wěn)定,出水呈淺黑色,懸浮物少,去除效果明顯。 
      環(huán)保部門連續(xù)監(jiān)測結(jié)果表明,各項(xiàng)污染物的排放指標(biāo)均達(dá)“標(biāo)”,詳見表4。

    4  監(jiān)測結(jié)果

    測試時間

    CODcr/(mg.L-1)

    BOD5/(mg.L-1)

    SS/(mg.L-1)

    pH

    色度/倍

    水溫/℃

    進(jìn)水

    出水

    進(jìn)水

    出水

    進(jìn)水

    出水

    進(jìn)水

    出水

    進(jìn)水

    出水

    進(jìn)水

    出水

    99520

    15013

    115

    9502

    25.2

    720.9

    70

    6

    7

    349

    71

    29

    23

    99521

    14987

    108

    9493

    23

    719.2

    50

    5.9

    6.8

    351

    67

    29.5

    23.1

    99522

    15006

    112

    9501

    24.7

    720.5

    67

    6.1

    7

    348

    70

    29.2

    23

    排放標(biāo)準(zhǔn)

    ≤150

    ≤30

    ≤150

    6-9

    ≤80

    ≤40

    5 結(jié)語 

    ①采用本工藝技術(shù)路線,突出了兩類生化處理技術(shù)的優(yōu)勢,具有運(yùn)行費(fèi)用低,每噸污水的處理費(fèi)用為0.5元左右(不含設(shè)備折舊),厭氧階段和好氧階段幾乎無需人工操作,操作管理方便等特點(diǎn)。 
    UASB反應(yīng)池前設(shè)置水解酸化、沉淀等預(yù)處理構(gòu)筑物減輕了UASB反應(yīng)池的處理負(fù)荷,可減少布水系統(tǒng)堵塞的可能性。 
    ③采用UASB處理白酒污水,可以大幅度地減輕好氧處理階段的負(fù)荷,降低處理設(shè)施土建投資和實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用(節(jié)能)。 
    ④SBR工藝的每一個周期按污染物濃度高低可劃分為進(jìn)水期、高濃度反應(yīng)期、低濃度反應(yīng)期、排水期、閑置期,各階段均得到優(yōu)勢菌種的凈化作用,可以避免短路、異重流影響泥水分離效果,出水水質(zhì)優(yōu)于一般二沉池。
    ⑤陶粒濾料質(zhì)輕、表面積大、有足夠的機(jī)械強(qiáng)度、水頭損失小、吸附力強(qiáng),價格較活性炭便宜,適宜于脫色等處理。

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