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日處理80噸醫(yī)院污水處理設(shè)備方案
閱讀:271 發(fā)布時間:2020-1-10日處理80噸醫(yī)院污水處理設(shè)備方案
小宇環(huán)保擁有一批高素質(zhì)、高科技的開發(fā)設(shè)計人才和一支經(jīng)驗豐富、技術(shù)*的生產(chǎn)、安裝、施工隊伍。設(shè)備采用集中控制、自動化運(yùn)行,易于管理維修,提高系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性。價格公正,服務(wù)周到。
改良A2O工藝的工藝流程見圖2,在厭氧池之前增設(shè)缺氧調(diào)節(jié)池,來自二沉池的回流污泥和10%左右的進(jìn)水首*入缺氧調(diào)節(jié)池,停留時間為20-30min,微生物利用約10%進(jìn)水中有機(jī)物還原回流NO-x-N,消除其對厭氧池的不利影響,從而保證厭氧池的穩(wěn)定性,提高除磷效果,90%的進(jìn)水和缺氧調(diào)節(jié)池出水混合后進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行釋磷,改良A2O工藝對低C/N城市生活污水的處理,得出了you操作條件為在缺氧調(diào)節(jié)池回流污泥比為15% ,TP去除率為89.51% ,硝化液回流比為250%時,TN去除率為65.3% 。
倒置A2O工藝
倒置A2O工藝主要是針對缺氧反硝化碳源不足而改進(jìn)設(shè)計的,其工藝流程見圖 3,將缺氧池置于厭氧池前面,來自二沉池的回流污泥和全部進(jìn)水或部分進(jìn)水,50%~150%的混合液回流均進(jìn)入缺氧段,將碳源優(yōu)先用于脫氮。
缺氧池內(nèi)碳源充足,回流污泥和混合液在缺氧池內(nèi)進(jìn)行反硝化,去除硝態(tài)氧,再進(jìn)入?yún)捬醵危WC了厭氧池的厭氧狀態(tài),強(qiáng)化除磷效果。由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥濃度較好氧段高出50% ,單位池容的反硝化速率明顯提高,反硝化作用能夠得到有效保證。某污水處理廠采用倒置A2O工藝進(jìn)行了中試試驗研究,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,BOD去除率在90%以上,出水TN去除率為80% 左右,TP的去除率穩(wěn)定在85% 以上。采用批式實(shí)驗對昆明某污水處理廠倒置A2O工藝進(jìn)出水水質(zhì)進(jìn)行了研究,結(jié)果表明倒置A2O工藝對有機(jī)物和NH+4-N的去除率分別為 89.4%和98.6% ,A2O缺氧池內(nèi)碳源不足導(dǎo)致反硝化反應(yīng)受到限制,倒置A2O 優(yōu)先利用進(jìn)水中的碳源進(jìn)行反硝化,系統(tǒng)脫氮效果優(yōu)于A2O。
交替式工作氧化溝
交替式工作氧化溝是由丹麥克魯格(Kruger)公司研制,該工藝造價低,易于維護(hù),通常有雙溝交替和三溝交替(T型氧化溝)的氧化溝系統(tǒng)和半交替工作式氧化溝。
雙溝式氧化溝
雙溝交替氧化溝兩池體積相同,水流相通,以保證兩池的水深相等,不設(shè)二沉池。通過曝氣轉(zhuǎn)刷的旋轉(zhuǎn)方向來使兩部分交替作為曝氣區(qū)和沉淀區(qū)。處理過程中,進(jìn)水和出水都是連續(xù)的,但曝氣轉(zhuǎn)刷的工作則是間歇的,其在單個工作周期的利用率僅為40﹪左右。目前雙溝式氧化溝雖然得到了廣泛的應(yīng)用,但其設(shè)備利用率差的缺點(diǎn)制約了其發(fā)展。?
三溝式氧化溝
三溝式氧化溝(T型氧化溝)是由三個相同的氧化溝組建在一起作為一個單元運(yùn)行,三個氧化溝之間相互雙雙聯(lián)通,每個池都配有可供污水和環(huán)流(混合)的轉(zhuǎn)刷,每池的進(jìn)口均與經(jīng)格柵和沉砂池處理的出水通過配水井相連接,兩側(cè)氧化溝可起曝氣和沉淀雙重作用中間的池子則維持連續(xù)曝氣,曝氣轉(zhuǎn)刷的利用率可提高到60﹪左右。三溝式氧化溝可通過改變曝氣轉(zhuǎn)刷的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,來控制池內(nèi)的缺氧、好氧狀態(tài),從而取得較好的脫氮效果。依靠三池工作狀態(tài)的轉(zhuǎn)換,還可以免除污泥回流和混合液回流,從而使運(yùn)行費(fèi)用大大節(jié)省。但三溝由于進(jìn)、出水交替運(yùn)行,所以各溝中的活性污泥量在不斷變化,存在明顯的污泥遷移現(xiàn)象。同時,在同一溝內(nèi)由于污泥遷移、污泥濃度有規(guī)律地變化必然導(dǎo)致溶解氧也產(chǎn)生規(guī)模性地變化。此外,三溝式氧化溝工藝還存在容積利用率低、除磷效率不高等缺點(diǎn),所以對三溝式氧化溝的設(shè)計和運(yùn)行管理時要考慮沉淀時間、排泥方式等參數(shù)的影響。
半交替工作式氧化溝
半交替工作式氧化溝兼具連續(xù)工作式和交替工作的特點(diǎn)。首先,該類氧化溝系統(tǒng)設(shè)有單獨(dú)的二沉池,可實(shí)現(xiàn)曝氣和沉淀*分離。其次,與D型氧化溝不同的是:根據(jù)需要,氧化溝可分別處于不同的工作狀態(tài),使之具有交替工作式運(yùn)行的靈活特點(diǎn),特別是用于脫氮。典型的半交替工作式氧化溝式DE型氧化溝。
DE型氧化溝工藝是專為生物脫氮而開發(fā)的,它不同于D型氧化溝之處在于其有獨(dú)立的二沉池及回流污泥系統(tǒng),氧化溝內(nèi)交替進(jìn)行硝化與反硝化。在DE型氧化溝前增設(shè)一厭氧池,可達(dá)到同時脫氮、除磷的效果。
溶解氧( DO)
為了防止進(jìn)入二沉池的混合液發(fā)生反硝化或釋磷,引起污泥上浮,影響出水水質(zhì)和除磷效果,進(jìn)入沉淀池的混合液中通常保證一定的DO濃度,且好氧池DO 不足會抑制硝化菌的生長,其對DO的低忍受極限為0.5~0.7mg˙L.
增加溶解氧有利于硝化作用的進(jìn)行,好氧末端DO對A2O工藝脫氮除磷的影響,結(jié)果表明隨著末端DO的增大,系統(tǒng)硝化速率提高,NH+4-N的去除率從60%升高到90%以上,TN的去除率從54%升高到67% ,總磷的去除率也有所提高,好氧池的DO>2mg˙L以后,硝化速率開始減緩,繼續(xù)增大DO對硝化進(jìn)程不僅沒有大幅加快,還可能使回流污泥和回流混合液中DO濃度偏高,不利于厭氧段釋磷和缺氧段反硝化,根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗將好氧段DO控制在2mg˙L為宜,高不超過3mg˙L 。缺氧段DO會與硝酸鹽競爭電子供體,較高的DO還會影響硝酸鹽還原酶的合成及活性,一般缺氧段的DO不超過0.5mg˙L為宜。的厭氧環(huán)境有利于聚磷菌的釋磷,但回流污泥不可避免的帶入部分DO和NO-x-N,實(shí)際操作中厭氧段DO<0.2mg˙L即可。
混合液回流比R
好氧池出水回流至缺氧池用于脫氮,回流比越大,脫氮效果越好,但較大的回流比增大了能源消耗,提高了處理成本,研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)R超過300%時,脫氮率可達(dá)到75%以上。
污泥回流比r
二沉池污泥回流到厭氧池以維持各段合適的污泥濃度,保證整個生化反應(yīng)的正常進(jìn)行。污泥回流比增大,泥齡增長,有利于自養(yǎng)型硝化細(xì)菌的增長,硝化作用良好,但回流污泥中過多的NO-x-N進(jìn)入?yún)捬醭夭坏茐牧藚捬醐h(huán)境,還會與聚磷菌競爭碳源,影響除磷效果。厭氧區(qū)NO-x-N濃度超過1.5mg˙L-1時,釋磷會受到抑制。相反污泥回流比減小,好氧段因硝化不*也會導(dǎo)致脫氮效果不佳。一般污泥回流比在60%-100%為宜,低不少于40%。