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陜西煤業(yè)化工銅川礦業(yè)自制“臥式壓力機(jī)”巧解配件難題
閱讀:1191 發(fā)布時間:2013-3-5
近日,陜西煤業(yè)化工集團(tuán)銅川礦業(yè)公司王石凹煤礦職工自制的“臥式壓力機(jī)”經(jīng)反復(fù)試驗獲成功,解決了以前使用“立式壓力機(jī)”整形制作配件時的諸多難題。
據(jù)悉,隨著該礦經(jīng)過50多年開采歷史,井下地質(zhì)條件越發(fā)復(fù)雜多變,工字鋼棚受壓變形嚴(yán)重、巷道上下起伏幅度大現(xiàn)象特別多,對生產(chǎn)材料配件整形加工的工作量相當(dāng)大;而以前使用“立式壓力機(jī)”時必須先打好高度為800mm左右的安裝設(shè)備用固定基礎(chǔ),需整形的配件還必須全部運到壓力機(jī)跟前,整形過程中還得有人在兩旁扶護(hù),想反向整形時還要給設(shè)備兩邊挖坑以方便操作;況且由于壓力小,在制作較大的弓形工字鋼棚、斜巷變坡點軌道等特殊配件時難度很大,不僅費時費力不出活,整形制作效果差,稍微操作不好還容易浪費材料或發(fā)生不安全事故。
為有效解決這一難題,該礦修造廠廠長楊濟(jì)平遂帶領(lǐng)修理車間技術(shù)骨干先后多次探討研究,反復(fù)摸索實踐,zui終成功用廢舊液壓支架立柱制作成功一款可移動“臥式壓力機(jī)”,該壓力機(jī)可根據(jù)實際情況隨意移動,制作配件過程中也不需人員在旁邊扶護(hù),壓力也比原“立式壓力機(jī)”提高了一半左右,既有效滿足了制作各種特殊配件的需求,提升了整形加工質(zhì)量,杜絕了材料浪費和不安全事故發(fā)生,還大大降低了人員勞動工作量。據(jù)該礦修造廠職工岳曉林介紹:“自從應(yīng)用‘臥式壓力機(jī)’以后,以前7、8個人兩、三天的工作量,現(xiàn)在4、5個人一天就可以輕松搞定!”
據(jù)悉,隨著該礦經(jīng)過50多年開采歷史,井下地質(zhì)條件越發(fā)復(fù)雜多變,工字鋼棚受壓變形嚴(yán)重、巷道上下起伏幅度大現(xiàn)象特別多,對生產(chǎn)材料配件整形加工的工作量相當(dāng)大;而以前使用“立式壓力機(jī)”時必須先打好高度為800mm左右的安裝設(shè)備用固定基礎(chǔ),需整形的配件還必須全部運到壓力機(jī)跟前,整形過程中還得有人在兩旁扶護(hù),想反向整形時還要給設(shè)備兩邊挖坑以方便操作;況且由于壓力小,在制作較大的弓形工字鋼棚、斜巷變坡點軌道等特殊配件時難度很大,不僅費時費力不出活,整形制作效果差,稍微操作不好還容易浪費材料或發(fā)生不安全事故。
為有效解決這一難題,該礦修造廠廠長楊濟(jì)平遂帶領(lǐng)修理車間技術(shù)骨干先后多次探討研究,反復(fù)摸索實踐,zui終成功用廢舊液壓支架立柱制作成功一款可移動“臥式壓力機(jī)”,該壓力機(jī)可根據(jù)實際情況隨意移動,制作配件過程中也不需人員在旁邊扶護(hù),壓力也比原“立式壓力機(jī)”提高了一半左右,既有效滿足了制作各種特殊配件的需求,提升了整形加工質(zhì)量,杜絕了材料浪費和不安全事故發(fā)生,還大大降低了人員勞動工作量。據(jù)該礦修造廠職工岳曉林介紹:“自從應(yīng)用‘臥式壓力機(jī)’以后,以前7、8個人兩、三天的工作量,現(xiàn)在4、5個人一天就可以輕松搞定!”