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    鏜銑加工中心維修,維修鏜銑加工中心

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    • 型號 數控鏜銑加工中心
    • 品牌
    • 廠商性質 生產商
    • 所在地 武漢市

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    更新時間:2017-09-01 00:43:33瀏覽次數:1227

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    產品簡介

    鏜銑加工中心維修,維修任何一臺數控設備都是一種過程控制設備,這就要求它在實時控制的每一時刻都準確無誤地工作。任何部分的故障與失效,都會使機床停機,從而造成生產停頓。因而對數控系統(tǒng)這樣原理復雜、結構精密的裝置進行維修就顯得十分必要了。尤其對引進的CNC機床,大多花費了幾十萬到上千萬美元。在許多行業(yè)中,這些設備均處于關鍵的工作崗位,若在出現故障后不及時維修排除故障,就會造成較大的經濟損失。

    詳細介紹

    鏜銑加工中心維修,維修鏜銑加工中心主軸發(fā)熱,旋轉精度下降

    某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲大,但用手撥動主軸轉動阻力較小。

    (1)故障分析。主軸部件解體檢查,發(fā)現故障原因如下:主軸軸承潤滑脂內混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內,造成潤滑不良,導致發(fā)熱且有噪聲;主軸內錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心;前軸承預緊力下降,軸承游隙變大;主軸自動夾緊機構內部分碟形彈簧疲勞失效,*未被*拉緊,有少許竄動。

    (2)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調整軸承游隙,軸向游隙0.003mm,徑向游隙士0.002mm;自制簡易研具,手工研磨主軸內錐孔定位面,用涂色法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于0.006mm,遠端150mm處小于0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,故障排除。

    (3)改進措施:
    增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯;
    隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空氣干燥器工作是否正常;
    合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;
    嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修,不得帶病運行。

    鏜銑加工中心維修,維修鏜銑加工中心主軸部件的拉桿鋼球損壞

    (1)故障現象。某立式加工中心主軸內*自動夾緊機構的拉桿鋼球和刀柄拉緊螺釘尾部錐面經常損壞。

    (2)故障分析。檢查發(fā)現,主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協調。這是因為限位開關擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動作到位,增壓缸活塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有*松開的情況下強行拔刀,損壞拉桿鋼球及拉緊螺釘:

    (3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓調整至0.5~0.8MPa,試用后故障消失。

    (4)改進措施:
    定期檢查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測*自動夾緊機構各部分的運行狀況,及時消除故障隱患;
    定期檢查調整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,檢驗液壓油質,如氧化變質應及時更換。

    主軸部件的定位鍵損壞

    (1)故障現象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸前端撥動刀柄旋轉的定位鍵局部變形。

    (2)故障分析。響聲主要出現在機械手插刀階段,故障初步確定為主軸準停位置誤差和換刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準停位置不準的原因可能是主軸準停裝置電氣系統(tǒng)參數變化、定位不牢靠或主軸徑向跳動超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現固定螺釘松動,機械手插刀時刀柄鍵槽未對正主軸前端定位鍵,定位鍵被撞壞。主軸換刀參考點接近開關的安裝位置同樣有松動現象,使換刀參考點微量下移,刀柄插人主軸錐孔時錐面直接撞擊主軸定心錐孔,產生異響。

    (3)故障處理。調整霍爾元件的安裝位置后擰緊并加防松膠。重新調整主軸換刀參考點接近開關的安裝位置,更換主軸前端的定位鍵,故障消失。

    (4)改進措施定期檢查清潔主軸準停裝置和主軸換刀參考點定位裝置,注意觀察刀柄插入主軸錐孔時的狀態(tài),及時消除故障隱患。
     

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