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寶瑪數(shù)控中走絲線切割高頻電源可以降低斷絲幾率
閱讀:293 發(fā)布時間:2015-12-16中走絲線切割雖然短路不會形成放電,對工件和鉬絲不做功,但會加熱極間的介質(zhì),使得極間消電離狀態(tài)惡化,增大松散接觸放電的幾率。松散接觸放電對工件和鉬絲損傷嚴(yán)重,使斷絲可能性加大。同時脈沖不能有效利用, 浪費(fèi)能源。低損耗脈沖電源能主動截止主脈沖能量,使放電間隙的能量基本為零,減小了松散接觸放電的幾率。發(fā)生微短路時,若脈沖為短路狀態(tài),則低損耗電源截止主能量輸入;當(dāng)放電通道恢復(fù)正常,從瞬間短路過渡到火花放電狀態(tài)時,從電壓波形可以看出有明顯的擊穿延時,擊穿后逐步釋放放電能量, 將微短路放電轉(zhuǎn)化為正常的火花放電。傳統(tǒng)脈沖電源從微短路放電狀態(tài)直接過渡到火花放電狀態(tài),沒有擊穿延時,此時電源輸入到間隙的電流密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同樣狀態(tài)下低損耗電源輸入到間隙的電流密度,且由于目前所使用的反饋控制系統(tǒng)是非線性的,開路狀態(tài)的反饋?zhàn)饔眠h(yuǎn)大于短路狀態(tài)的反饋?zhàn)饔茫十?dāng)加工過程不穩(wěn)定時,加工狀態(tài)大多數(shù)時間是處于偏短路狀態(tài)。同時,傳統(tǒng)電源的斷絲直徑遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于低損耗電源的斷絲直徑(鉬絲均從0.18mm開始切割,傳統(tǒng)電源斷絲直徑大約為0.13mm,低損耗電源斷絲直徑大約為0.10mm),其原因是傳統(tǒng)電源沒有控制非正常放電的能量,鉬絲更容易出現(xiàn)非正常的燒斷。傳統(tǒng)電源斷絲時出現(xiàn)大量的“花斑”也驗(yàn)證了非正常放電對鉬絲損耗影響之大。低損耗電源斷絲時, 鉬絲表面基本均勻,其斷絲的原因是鉬絲直徑過小,彈性基本消失,無法承受正常放電所產(chǎn)生的熱應(yīng)力。所以切斷非正常脈沖能量是降低鉬絲損耗zui重要的措施之一,低損耗電源既降低了鉬絲損耗,減小了斷絲的幾率,又能通過提高脈沖能量增加中走絲線切割的切割效率。