豆制品廢水厭氧罐污水處理
豆制品廢水厭氧罐污水處理
根據(jù)豆制品廢水的特點及經(jīng)處理后的廢水接入城市污水管網(wǎng)的要求,對高濃度廢水采用酸化水解—厭氧消化處理工藝,充分利用其能耗低、處理效率高、耐負(fù)荷并能產(chǎn)生沼氣等特點。
高濃度廢水經(jīng)酸化水解—厭氧消化后,出水與低濃度廢水混合,泵入城市排污管網(wǎng)。
高濃度廢水在酸化水解池的滯留期為12 h,經(jīng)水解酸化后的酸化液通過水力篩網(wǎng)篩除未被水解酸化的大顆粒豆制品,然后進入增溫計量池,把酸化液增溫至38 ℃,再泵入?yún)捬跸蕖捬醢l(fā)酵采用復(fù)合式上流厭氧污泥床工藝,中溫發(fā)酵,水力滯留時間為84 h,容積負(fù)荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,產(chǎn)沼氣達510m3/d,產(chǎn)氣率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水經(jīng)沉淀后進入配水池與稀廢水混合,最終排入城市污水干管。
在設(shè)計厭氧消化池時,增加了廢水回流設(shè)施的設(shè)置,三相分離器上部的厭氧出水回流至回流罐,與未經(jīng)處理的高濃度廢水混合后再進入?yún)捬跸蓿@樣可以提高廢水的pH值,降低進入?yún)捬跸薜膹U水COD濃度,減少對厭氧污泥的局部沖擊,防止厭氧池內(nèi)部酸化反應(yīng)的存在,提高厭氧消化效率。隨著回流比例的調(diào)整,可以大大提高厭氧消化罐的耐沖擊能力。
①由于廢水處理設(shè)施正好位于原有的池塘上,其地基承載力和土質(zhì)均勻度都很差,如采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),由于其自重大,地基處理費用就相當(dāng)高。厭氧罐和貯氣柜設(shè)計采用德國引進的Lipp罐體,由于罐體自重輕,基礎(chǔ)比較容易處理,費用隨之降低。厭氧消化罐高為9 m,直徑為7 m,是地上式圓形Lipp罐。由于對厭氧消化罐的徑、高比進行了調(diào)整,原有的三相分離器就不是很適合。因此,對三相分離器進行了重新設(shè)計,采用三層鋼結(jié)構(gòu)漏斗式導(dǎo)流板做三相分離器。從使用結(jié)果看,三相分離效果相當(dāng)好,厭氧污泥流失量很小,污泥截留效果明顯。
③厭氧消化罐采用Lipp技術(shù)進行卷制。筒體材料采用不銹鋼復(fù)合高強度板卷制,在罐頂上部安裝有壓頂槽鋼,采用不銹鋼螺栓與筒體之間的定位,不采用焊接方式。筒體制作完成后,進行罐內(nèi)的金屬結(jié)構(gòu)安裝。由于罐體為金屬結(jié)構(gòu),罐頂可在罐內(nèi)金屬結(jié)構(gòu)完成后再進行安裝,這樣給罐內(nèi)的安裝工作帶來了極大的便利。厭氧罐內(nèi)設(shè)有布水器,布水器采用枝狀布水,隔3m2設(shè)有一個布水頭,布水較為均勻。三相分離器的安裝是罐內(nèi)金屬結(jié)構(gòu)安裝的重點,由三個圓錐形正反斗組成,施工要求高、難度大。在施工中充分利用罐頂后施工的特點,三個圓錐斗在外進行拼接,然后到罐內(nèi)進行安裝,降低了施工難度和勞動強度,工程質(zhì)量也較容易控制,加快了工程進度。安裝完成三相分離器和溢流槽后,進行罐頂?shù)陌惭b施工工作。
①水解酸化:菌種采取自然富集培養(yǎng),處理水量與厭氧消化進水量相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐步增加負(fù)荷,1個半月后達到滿負(fù)荷運轉(zhuǎn),處理能力為80m3/d。經(jīng)酸化處理后,出水COD平均從 24 000 mg/L降為16 500 mg/L左右,COD去除率達30%,pH值為5.5。
②厭氧消化:厭氧菌采用廠區(qū)的陰溝污泥和杭州四堡污水處理廠的厭氧污泥接種,共接種60%含水率的厭氧污泥30 m3,菌種接入?yún)捬豕藓螅尤肷倭可a(chǎn)廢水作為培養(yǎng)基,*行升溫和馴化培養(yǎng)。每天升溫1 ℃左右,直至達到設(shè)計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開始,COD負(fù)荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步增加,1個半月后,進水量達到80 m3/d,COD負(fù)荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃度為650 mg/L左右,COD去除率達96%,出水pH值為7.2,產(chǎn)沼氣為510m3/d,產(chǎn)氣率為1.70m3/(m3·d)。