隴南屠宰污水處理回用工藝詳解
隴南屠宰污水處理回用工藝詳解
屠宰廢水是一種高濃度有機廢水,含有大量的血污、皮毛、碎骨肉、油脂和內(nèi)臟雜物,其COD、BOD5、氨氮、SS 等指標濃度均較高,直接排放會造成環(huán)境的嚴重污染。由于受生產(chǎn)過程的影響明顯,其水量水質波動較大,對后續(xù)設施的穩(wěn)定處理帶來一定的影響。目前,屠宰廢水常規(guī)的處理方法主要包括: AB + ABR、水解酸化+ 生物接觸氧化、UASB+ CASS、水解酸化+ SBR 等組合工藝。筆者提出水解酸化+ 生物接觸氧化+ MBR 為主體的廢水處理工藝,部分出水通過RO 系統(tǒng)處理后回用,實際應用效果良好。
1. 1 背景概況
天津某肉類食品集團是一家以生豬屠宰、加工及肉制品生產(chǎn)為主的綜合性國有企業(yè)。其生產(chǎn)廢水排放量達3 750 m3 /d,主要來自圈欄沖洗、淋洗以及屠宰、洗肉、加工、冷凍等環(huán)節(jié),污染物包括血污、碎肉、油脂、蛋白質、脂肪、畜毛等,是典型的高濃度易降解有機廢水。
1. 2 廢水水量及水質
考慮可能產(chǎn)生的不可預見廢水量,設計處理量為4 000 m3 /d,其中200 m3 /d 進行再生回用。設計進、出水水質見表1,經(jīng)處理后出水水質需達到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》( GB 13457—92) 一級排放標準; 污水經(jīng)深度處理達到國家標準《城市污水再生利用工業(yè)用水水質》( GB /T 19923—2005) 后,回用于廠區(qū)作為洗滌和鍋爐補給用水。
1. 3 工藝流程、主要構筑物及設備
1. 3. 1 工藝流程
1. 3. 2 主要構筑物及設備
① 調(diào)節(jié)池
1 座,半地下式鋼筋混凝土結構,尺寸為20m×16m × 5.5 m,水力停留時間為10 h,設置潛流泵3臺( 2 用1 備) ; 由于肉類加工廢水所含的碎肉、血液等物質容易腐發(fā)出惡臭,調(diào)節(jié)池設置加蓋,并設計穿孔管曝氣,進行預曝氣,以防止碎肉等雜質腐發(fā)臭。同時設置通風、排風及除臭設施。
② 氣浮池
2 座,碳鋼防腐,尺寸為8 m × 2.4 m × 2.0 m,水力停留時間為20 min; 調(diào)節(jié)池出水仍殘留大量的粒徑較小的分散油、乳化油、絨毛、細小懸浮顆粒等雜物。設置混凝氣浮除去廢水中雜物,以保證后續(xù)厭氧等處理單元的穩(wěn)定運行。
③ 水解酸化池
2座,鋼筋混凝土結構,尺寸為12 m × 5. 5 m ×5. 5 m,水力停留時間為4 h,內(nèi)置YDT 彈性立體填料120 m3,2套SJBS -Ⅰ排泥系統(tǒng),池底設有大阻力布水管。
④ 生物接觸氧化池
2 座,鋼筋混凝土結構,尺寸為12 m × 5. 5 m ×5. 5 m,水力停留時間為12 h,內(nèi)置YDT 彈性立體填料120 m3,池底安裝PVC - U 微孔曝氣管,氣泡小、均勻,溶氣效率高,配有供氧風機3 臺( 2 用1 備) 。
⑤ 輻流沉淀池
1 座,鋼筋混凝土結構,尺寸為15 m × 5 m,水力停留時間為4 h,采用輻流沉淀池。
⑥ MBR 池
1 座,鋼筋混凝土結構,尺寸為7. 5 m × 4 m × 5m,水力停留時間為10 h,設計采用簾式膜。膜片的膜面積為12 m2 /片。反應器內(nèi)設置曝氣系統(tǒng),氣水比為20 ∶ 1; 供氣通過管路從池底進入,空氣形成微氣泡向上升增加溶氧時間。
2. 1 系統(tǒng)啟動與調(diào)試
該工程建成后進行工藝啟動與調(diào)試。由于肉聯(lián)廠廢水具備培養(yǎng)活性污泥所需的菌種和營養(yǎng)物,因此調(diào)試階段采用同步培養(yǎng)馴化活性污泥的方式,接種污泥為該企業(yè)所在區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠的脫水污泥,含水率為85%。水解酸化池污泥投加濃度為10g /L,生物接觸氧化池污泥投加濃度為6 g /L。開啟鼓風機曝氣,同時開啟沉淀池至水解酸化池、接觸氧化池的污泥回流系統(tǒng),先悶曝3 d 不斷調(diào)整進水時間并逐漸增加進水量,28 d 后增加進水量至2 000m3 /d,此時取樣觀察,泥水界面清晰,上清液較清澈,污泥呈黃褐色,污泥沉降比( SV) 為30%,此時污泥馴化基本完成。之后20 天逐漸增加進水量至3 700 m3 /d,運行穩(wěn)定后取泥水混合物樣品觀察,污泥沉降速度較快,鏡檢發(fā)現(xiàn)存在大量的菌膠團、累枝蟲、鐘蟲及極少量線蟲。通過污泥性狀、生物相及出水水質判斷處理系統(tǒng)運行良好,系統(tǒng)接種馴化完成并進入運行階段。
2. 2 系統(tǒng)的運行
污水處理站建成正式投產(chǎn)后,經(jīng)調(diào)試系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水及回用水水質穩(wěn)定達標,且部分指標優(yōu)于《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》( GB 13457—92) 一級排放標準和《城市污水再生利用工業(yè)用水水質》( GB /T 19923—2005) 。表2 為運行期間多次取水監(jiān)測結果的平均值。
該系統(tǒng)中部分出水通過RO 系統(tǒng)處理后回用,用于圈欄及車間的沖洗、淋洗。
2. 3 主要技術經(jīng)濟指標
整個工藝運行電費包括廢水達標處理段和再生回用段兩部分,其中廢水達標處理段電費為0.62元/m3 ; 再生回用段( RO 系統(tǒng)) 電費為2.32 元/m3 ;氣浮池與二沉池藥劑主要為PAC,PAC 投加費用為0.13 元/m3,人工費約0. 08 元/m3,其他費用( 如維修費、設備折舊費、行政管理費) 為0.07 元/m3,單位處理費用為0.9 元/m3,單位再生水處理費用為3.22 元/m3。