1、微米級干霧抑塵系統(tǒng)也叫微米級干霧抑塵裝置的原理是怎么樣的?
微米級干霧抑塵裝置——粉塵* 微米級干霧抑塵原理基于科學(xué)家的研究理論:
水霧顆粒與塵埃顆粒大小相近時吸附、過濾、凝結(jié)的機率大”。微米級干霧抑塵裝置能夠產(chǎn)生直徑在1-10微米的水霧顆粒,對懸浮在空氣中的粉塵-——特別是直徑在5微米以下的可吸入粉塵顆粒進(jìn)行有效的吸附而聚結(jié)成團,干霧除塵微米級設(shè)備
受重力作用而沉降,從而達(dá)到抑塵作用。*了我國在抑制直徑5微米以下可吸入粉塵技術(shù)應(yīng)用方面的空白。 微米級干霧抑塵裝置具有超乎想象的抑塵能力:在污染的源頭——起塵點進(jìn)行粉塵治理;水霧顆粒為干霧,
在抑塵點形成濃而密的霧池;抑塵效率高,針對10微米以下可吸入性粉塵治理效果高達(dá)96%,避免矽肺病危害;耗水量小,物料濕度增加重量比0.05%--0.1%,物料(煤)無熱值損失,無二次污染;
占地面積小,操作方便,全自動控制;設(shè)備投入少,運行、維護費用低;適用于無組織排放,密閉或半密閉空間的污染源,大大降低粉塵bao炸幾率,可以減少消防設(shè)備投入,冬季使用時車間溫度基本不變,干霧除塵微米級設(shè)備
(其它傳統(tǒng)的除塵設(shè)備,使用負(fù)壓原理操作,帶走車間內(nèi)大量熱量,不得不增加車間供熱量)。
粉塵處理的主要對象是150μm以下的粉塵顆粒,特別是直徑5μm以下的可吸入性粉塵顆粒,其對人體造成不可恢復(fù)性傷害,是造成矽肺病等職業(yè)病的主要根源。
子路牌可變干霧抑塵裝置的研制成功*了我國此類設(shè)備技術(shù)、生產(chǎn)、應(yīng)用的空白,降低了粉塵對大氣的污染,改善了周圍環(huán)境和現(xiàn)場作業(yè)人員的勞動環(huán)境,減少了職業(yè)病的發(fā)生,創(chuàng)造了廣泛的社會效益和經(jīng)濟效益。
(1)減少了煤炭損失量。原噴水抑塵裝置抑塵效果差。場景一:某環(huán)境保護監(jiān)測中心對港務(wù)局卸煤現(xiàn)場(翻車機房)監(jiān)測,粉塵含量4.75mg/.m3。平均每天在每個翻車機房卸煤池產(chǎn)生的煤塵約10噸。共13個翻車機組,
全年產(chǎn)生煤塵約46800噸,按每噸500元計算,共損失金額2340萬元 。而使用微米級干霧抑塵裝置后,抑塵實測能力在90%以上,每年可減少煤炭經(jīng)濟損失在2106萬元以上。
(2)減少用水量。原噴水裝置噴水量大,造成原煤含水量過高,客戶投訴多。按每年卸車23000列計算,原噴水裝置每列車噴水20噸。使用微米級干霧抑塵裝置后,噴水量減少了90%以上,
每列車噴水僅2噸。按每噸中水價格1元計算,年節(jié)水金額41萬元。
(3)因大量使用中水除塵,使煤炭熱值大量損失,統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,煤炭含水量每增加1個百分點,煤熱值損失30—50大卡,按煤熱值6000大卡,熱值損失40大卡計算,相當(dāng)于煤炭損失0.67%,
按年吞吐量2.3億噸計算,年熱值損失相當(dāng)于煤炭損失154.1萬噸,損失金額約7億元。
(4)減少了因清理煤池帶來的勞務(wù)費用。使用原噴水抑塵裝置,需投入大量的人力來清理翻車機房卸煤池。使用微米級干霧抑塵裝置后,無需頻繁清理煤池,有效地減少了因清理煤池帶來的勞務(wù)費用。
(5)無須交納環(huán)保不達(dá)標(biāo)的罰款。原噴水抑塵裝置因冬季結(jié)冰,無法使用。若使用布袋式除塵裝置,因其除塵效果差,環(huán)保不達(dá)標(biāo),每年都要繳納環(huán)保不達(dá)標(biāo)的罰款。而微米級干霧抑塵裝置冬季也可正常使用。