1t/h醫(yī)院污水處理設備流程
醫(yī)院污水經(jīng)化糞池、格柵池、調(diào)節(jié)池、水解 酸化池、接觸氧化池處理后,經(jīng)過沉淀池進行泥水分離,污泥進入污泥濃縮 池,污水再經(jīng)過二氧化氯消毒技術處理可基本殺死細菌和病毒蛋白質,混勻 器的作用有利于二氧化氯與污水充分混合,保證二氧化氯的殺菌結果;本發(fā) 明工藝流程簡單、布置緊湊、運行靈活、處理效果好,可在節(jié)約成本的條件 下,實現(xiàn)對醫(yī)院污水進行有效的深度綜合處理。
醫(yī)院污水處理所用工藝必須確保處理出水達標,主要采用的三種工藝有:加強處理效果的一級處理、二級處理和簡易生化處理。
一般醫(yī)療污水處理設備處理工藝選擇原則為:
1、傳染病醫(yī)院必須采用二級處理,并需進行預消毒處理。
2、處理出水排入自然水體的縣及縣以上醫(yī)院必須采用二級處理。
3、處理出水排入城市下水道(下游設有二級污水處理廠)的綜合醫(yī)院推薦采用二級處理,對采一級處理工藝的必須加強處理效果。
4、對于經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)的小型綜合醫(yī)院,條件不具備時可采用簡易生化處理作為過渡處理措施,之后逐步實現(xiàn)二級處理或加強處理效果的一級處理。
活性污泥是一種好氧生物處理方法,活性污泥基本概念是1912年英國的克拉克(Clark)和蓋奇(Gage)發(fā)現(xiàn)的。他們對污水長時間曝氣會產(chǎn)生污泥,同時水質會得到明顯的改善。繼而阿爾敦(Arden)和洛開脫(Lockgtt)對這一現(xiàn)象進行了研究。
1t/h醫(yī)院污水處理設備流程
接種污泥選擇
接種污泥應采用附近城市市政污水處理廠的剩余污泥,為減輕運輸壓力應取脫水干化后的污泥。一般先在一組氧化溝中培養(yǎng),培養(yǎng)成功后通過回流污泥泵打入第二組氧化溝繼續(xù)培養(yǎng)活污泥。
A-A-O工藝,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic*個字母的簡稱。
按實際意義來說,本工藝稱為厭氧-缺氧-好氧法更為確切。
該工藝在厭氧—好氧除磷工藝(A2/O)中加一缺氧池,將好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以達到硝化脫氮的目的。 A2/O法的可同步除磷脫氮機制由兩部分組成:一是除磷,污水中的磷在厭氧狀態(tài)下(DO<0.3mg/L),釋放出聚磷菌,在好氧狀況下又將其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系統(tǒng)。 二是脫氮,缺氧段要控制DO<0.5 mg/L,由于兼氧脫氮菌的作用,利用水中BOD作為氫供給體(有機碳源),將來自好氧池混合液中的硝酸鹽及亞硝酸鹽還原成氮氣逸入大氣,達到脫氮的目的。
首段厭氧池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解有機物被微生物細胞吸收而使污水中BOD濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。
根據(jù)待處理污水水質及排放標準,結合現(xiàn)場的具體情況,選用了曝氣生物濾池+二氧化氯消毒的處理工藝
原污水先經(jīng)格柵去除漂浮物,再經(jīng)沉淀池分離泥砂等顆粒物,經(jīng)調(diào)節(jié)均勻后泵至BAF進行生物處理,出水經(jīng)二氧化氯消毒后達標排放。反沖洗出水回流至沉淀池,沉淀分后的污水循環(huán)處理。
1.工藝設計
格柵:采用人工格柵,格柵井規(guī)格為1500@60@600(mm),內(nèi)設不銹鋼格柵一道,柵距10mm。沉淀調(diào)節(jié)池:采用上流式曝氣生物濾池,地上矩形砼體構造,工藝尺寸2@2@5.7(m),池體總容積2218m3。采用穿孔管布水布氣,氣水比為4:1,容積負荷為3kgBOD5/m3#d。選用粒徑為(3~6)mm的陶粒濾料,填料層高4m,有效容積16m3。反沖洗方式為氣水聯(lián)合反沖洗方式,反沖氣流速為30m/s,反沖洗水流速為25m/s,反沖洗周期為(2~3)d。接觸消毒池:采用折板式接觸消毒池,接觸時間1.5h,二氧化氯投加量為20g/h。主要設備包括污水泵、污泥泵、羅茨風機和電解法二氧化氯發(fā)生器。
2.調(diào)試運行
曝氣生物濾池的啟動采用接種啟動的方式。經(jīng)過淘洗后的好氧活污泥與原污水以一定比例混合后泵入曝氣生物濾池,連續(xù)小氣量曝氣3d,然后逐步增加進水量和曝氣量,在一個月內(nèi)水量由10m3/逐步增加到200m3/d,同時每天觀察出水狀況,及時調(diào)整進水量。在進水量200m3/d、并且由原來的間斷運行改為連續(xù)運行、進入滿負荷運行狀態(tài)之后,經(jīng)過一周的穩(wěn)定運行,設施的有機物脫除率已達到設計要求。曝氣生物濾池進入正常運轉后,啟動二氧化氯設備的調(diào)試。一周后調(diào)試結束,系統(tǒng)進入正常運轉狀態(tài)。