江蘇省一體化洗滌廢水處理設(shè)備
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目前,含油廢水的處理技術(shù)主要有化學(xué)處理法、物理化學(xué)處理法以及生物處理法等。國內(nèi)外很多學(xué)者應(yīng)用不同的方法對含油廢水的處理進(jìn)行了研究,例如:電凝聚法、高級氧化法、混凝法和生物法等,都取得了一定的效果。但是,對于清洗裝載潤滑油、白油、黑油等多種油類物質(zhì)的化工集裝罐清洗廢水采用哪種方法更經(jīng)濟(jì)、有效,未見bao道,因此,針對此類含油清洗廢水,尋找高效、經(jīng)濟(jì)的處理方法顯得尤為重要。
化工集裝罐含油清洗廢水,乳化程度高,難生物降解,筆者分別采用化學(xué)混凝破乳法、生物法對該類廢水進(jìn)行了處理,篩選出混凝劑,馴化得到一株可降解混合油的菌株;探討了將微生物處理法與混凝破乳處理法相結(jié)合的可行性,并對處理工藝進(jìn)行了整合。
1實驗材料與方法
1.1廢水來源及水質(zhì)
化工集裝罐含油清洗廢水取自華泰集裝箱服務(wù)有限公司,廢水COD為6500mg/L,經(jīng)平流式隔油池隔油后,取其出水作為實驗用水。該廢水呈乳白色,經(jīng)檢測:COD為4530mg/L,BOD5為553mg/L,B/C為0.122,油質(zhì)量濃度為189.98mg/L,pH為6.8。
1.2廢水來源及水質(zhì)
1.2.1混凝劑的篩選
實驗選取5種無機(jī)混凝劑,其中鋁鹽混凝劑包括liu酸鋁、氯化鋁和聚合氯化鋁(PAC);鐵鹽混凝劑包括三氯化鐵和聚合liu酸鐵(PFS)。對每種混凝劑均進(jìn)行投加量和pH的實驗:(1)取200mL實驗廢水,在相同的pH和攪拌速度下,加入不同量的混凝劑進(jìn)行實驗,篩選出混凝劑的投加量;(2)取200mL實驗廢水,調(diào)節(jié)水樣pH,在相同的混凝劑投加量和攪拌速度下進(jìn)行實驗,篩選出pH。并終篩選出混凝劑。
1.2.2生物處理
(1)實驗培養(yǎng)基。
無機(jī)基礎(chǔ)鹽培養(yǎng)基:(NH4)2SO40.5g,無水CaCl20.1g,NaH2PO41.0g,NaNO30.5g,MgSO4•7H2O0.2g,KH2PO41.0g,蒸餾水1L,用NaOH調(diào)節(jié)pH至7.0。
無機(jī)含油培養(yǎng)基:含油培養(yǎng)基為無機(jī)基礎(chǔ)鹽培養(yǎng)基于121℃高壓蒸汽滅菌20min后加入由華泰集裝箱廠提供的原始混合油作為碳源。
牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基:牛肉膏5.0g,蛋白胨10.0g,氯化鈉5.0g,蒸餾水1L,用NaOH調(diào)節(jié)pH至7.0。
固體培養(yǎng)基:在無機(jī)基礎(chǔ)鹽培養(yǎng)基、牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基基礎(chǔ)上,加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.8%的瓊脂,用NaOH調(diào)節(jié)pH至7.0,于121℃下高溫濕熱滅菌20min。江蘇省一體化洗滌廢水處理設(shè)備
(2)微生物的馴化。
實驗所用菌源取自油田的含油污泥。主要實驗步驟為:取無機(jī)基礎(chǔ)鹽培養(yǎng)基100mL放入250m-錐形瓶中,滅菌后,加入取自天津市某煉油廠排污口的污泥2.0g,并加入300mg/L的混合油作為微生物生長的碳源,在30℃、120r/min下振蕩培養(yǎng)至培養(yǎng)基呈現(xiàn)明顯的渾濁,取出,靜置2~3min。用接種環(huán)挑量經(jīng)馴化后的菌濁液在固化的平板上劃線,然后置于30℃的恒溫生化培養(yǎng)箱中連續(xù)培養(yǎng)36~48h,當(dāng)平板上出現(xiàn)細(xì)菌菌落時,挑選單菌落平板劃線。為了得到更加純化的菌株,反復(fù)用平板培養(yǎng)基轉(zhuǎn)接分離多次,直到分離*。
(3)生物處理工藝條件的確定。
以無菌操作將馴化得到的菌株接種于100m-含油液體培養(yǎng)基中,在30℃、120r/min下振蕩培養(yǎng)24h后,制備成0.1g/mL的菌懸液備用。
分別量取1500mL實驗廢水,接入菌懸液,接種量分別為0、8%、10%和12%(以體積分?jǐn)?shù)計,下同),在室溫及相同曝氣量下培養(yǎng)反應(yīng),每隔2h取水樣進(jìn)行檢測,比較處理效果。
1.2.3聯(lián)合處理工藝的確定
采用前期實驗得到的混凝劑和馴化得到的降解菌,分別進(jìn)行混凝—生物聯(lián)合處理實驗和生物—混凝聯(lián)合處理實驗,根據(jù)出水水質(zhì),綜合考慮經(jīng)濟(jì)合理性,確定聯(lián)合處理工藝。
1.3分析方法
油含量的測定采用紫外分光光度法;COD的測定采用重鉻酸鉀法(GB11914—1989);BOD5的測定采用稀釋與接種法(HJ505—2009);pH的測定采用玻璃電極法(GB6920—1986)。
2結(jié)果與討論
2.1混凝劑的篩選
影響混凝效果的因素有pH、混凝劑種類、混凝劑投加量、攪拌強(qiáng)度、靜置分離時間等。前期實驗表明,投加混凝劑后,攪拌強(qiáng)度過大,時間過長,都極易使絮體破碎,因此本實驗均采用中速攪拌10min,反應(yīng)結(jié)束后靜置沉降30min。
隨著混凝劑投加量的增加,COD和油的去除率都隨之增大,當(dāng)混凝劑投加量達(dá)到一定值后,繼續(xù)增大投加量,COD和油的去除率不再隨之增大,這可以用混凝劑的吸附表面中和機(jī)理解釋。從圖1、圖2還可以看出,高分子無機(jī)混凝劑聚合氯化鋁和聚合liu酸鐵鐵的投加量明顯少于其他混凝劑,且處理效果優(yōu)于其他混凝劑,其中聚合氯化鋁在投加質(zhì)量濃度為0.35g/L時,COD和油的去除率達(dá)到大,分別為97.1%和86.8%;聚合liu酸鐵在投加質(zhì)量濃度為0.45g/L時,COD和油的去除率達(dá)到大,分別為97.4%和79.7%。
水樣pH對處理效果的影響實驗結(jié)果表明,5種混凝劑的pH都在7左右,pH過大或過小都會降低污染物的去除率,其中鐵鹽混凝劑的pH適用范圍明顯比鋁鹽混凝劑要大。此外,在pH下,5種混凝劑對COD和油的去除效果都很好,其中處理效果好的是聚合氯化鋁,在pH為7左右時,COD、油去除率分別達(dá)到96.6%、85.5%。因原水pH為6.8,考慮到經(jīng)濟(jì)因素,在后續(xù)實驗中不對水樣進(jìn)行pH調(diào)整。
綜上所述,在5種無機(jī)混凝劑中,聚合氯化鋁和聚合liu酸鐵的處理效果明顯優(yōu)于其他的低分子混凝劑,而聚合liu酸鐵在油的去除方面不如聚合氯化鋁,且會增加水樣的色度,因此,終選擇聚合氯化鋁作為處理此種含油清洗廢水的混凝劑,其投加質(zhì)量濃度為0.35g/L,水樣pH為6.8。
2.2微生物處理
在菌懸液接種量分別為0、8%、10%和12%的條件下,考察了微生物培養(yǎng)時間對處理效果的影響。
原水在加入菌懸液后,污染物去除效果明顯提高,尤其是油類污染物的去除。當(dāng)微生物培養(yǎng)36h后,廢水的COD降至1300mg/L左右,而油質(zhì)量濃度均降到了30mg/L以下。
比較菌種投加量為10%和12%的數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)其投加量增加到一定程度后,污染物去除率的增大并不明顯,這是因為當(dāng)微生物的初始投加量增大一定程度之后,終可以在廢水中生長的數(shù)量會達(dá)到一個大值,此后繼續(xù)增大初始投加量,并不能繼續(xù)擴(kuò)大菌群數(shù)量。選擇12%為微生物的初始投加量。
隨著培養(yǎng)時間的推移,污染物的去除率逐漸增大。其規(guī)律基本與微生物的生長曲線相吻合,即*h為微生物的適應(yīng)期,10~36h為對數(shù)增長期,36h以后趨于穩(wěn)定,因此選擇36h為培養(yǎng)時間。
空白實驗表明,實驗廢水中未投加菌種時,隨著時間的延長,含油廢水的COD、油含量依然有所降低,這是廢水中原本存在的微生物對油類污染物的降解所致,但這些微生物數(shù)量少,降解效率低,所以對污染物的處理效果甚微。這說明利用微生物處理含油清洗廢水的關(guān)鍵是馴化出高效的可降解含油清洗廢水中混合油的菌株。
2.3聯(lián)合處理工藝比較
采用混凝—生物聯(lián)合工藝和生物—混凝聯(lián)合工藝分別對實驗廢水進(jìn)行處理。
采用混凝—生物聯(lián)合工藝處理實驗廢水,雖然混凝階段處理效果理想,COD去除率高達(dá)97.35%。但后續(xù)微生物處理出水的COD反而升高,這可能是由于混凝出水的COD過低,導(dǎo)致微生物不能正常生長而死亡,致使COD升高;經(jīng)生物處理后,出水油含量幾乎沒有降低。
采用生物—混凝聯(lián)合工藝處理實驗廢水,在生物處理階段,盡管廢水的可生化性較差,但由于投加了馴化得到的特種降解菌,除油效果良好,降低了后續(xù)混凝處理的負(fù)荷,減少了混凝劑用量。經(jīng)此聯(lián)合工藝處理后,出水COD降到了65mg/L,油質(zhì)量濃度降到了9.16mg/L。此聯(lián)合工藝不僅處理效果良好,同時降低了混凝劑用量,節(jié)約了成本。