臨汾市IC厭氧反應器造紙污水處理
臨汾市IC厭氧反應器造紙污水處理
問題1:我們有個厭氧池,正在調試,有五天沒有加面粉了,結果現在池子里的污泥變成黑色的了,而且還長了好多綠藻,怎么回事啊?該怎么解決?
回答:
厭氧池污泥黑色并無異常,不知出水指標是否有所異常波動呢?藻類的話,在液面清液可以看到,混合液內應該不會存在的。
問題2:一個很奇怪的現象,UASB出水COD4000,氨氮60,總氮120,PH6.5,經過好氧池后,COD500,氨氮幾乎沒有,總氮40,但是PH達到了8.3,這是為什么呢,不是硝化反應要消耗堿度嘛,PH要下降才對啊,怎么解釋呢?
回答:
1、要看看是*如此還是近才發(fā)生的,如果是*如此,要考慮你的工業(yè)廢水水質情況?如果只是近期偶爾發(fā)生的話,多半是進水波動所致,比如說,你的總氮有下降,說明反硝化也發(fā)生了,且比較充分的發(fā)生了,如此會產生堿度,加之進水氨氮突然減低,硝化反應不明顯時,不但反硝化的堿度可以彌補硝化過程所需,甚至還有結余,導致出水PH上升。
2、另外還需考慮你檢測得PH值是否可靠,也就是PH是否經過嚴格校正了呢。
問題3:問題:造紙制漿廠的污水處理廠的管理。我公司制漿工藝采用中性亞liu酸鈉法。 中段水處理采用調節(jié)池,UASB,組合生化、生物濾池。 現在厭氧池出水COD持續(xù)1200左右,但組合生化池一點卻不下降,我們24小時持續(xù)爆氣,但含氧量一直維持在0.2-0.6之間,水體發(fā)黑。不知是什么原因,應該如何解決?
回答:
1、24小時曝氣不代表就曝氣充足了,還要看看曝氣能力是否滿足。
2、降低生化池的回流量看看是否有效。
問題4:我公司的具體情況如下: 1、工藝(含物化段):生產工藝:中性亞liu酸鈉法制漿。中段水處理工藝:調節(jié)池,UASB,組合生化(掛膜法),生物濾池。 2、水量(設計及實際)設計能力為3500立方,實際排水1000立方。 3、運行周期或頻率:持續(xù)運行。UASB為持續(xù)進水,70%的水回流,回流的水帶泥。組合生化池的進水也是持續(xù)。 4、進水水質概況:原水COD為1000至4000,每天波動比較大。BOD5我們不會做。PH值7到7.5之間。亞liu酸鈉含量0.2-1.2g/L。 5、出水水質概況:UASB出水1200至2100之間。好氧幾乎沒有降低。 6、各指標進出水處理效率:UASB有30%至45%的效果,組合生化池以前有,但現在10%左右效率。 7、活性污泥負荷F/M 8、活性污泥濃度MLSS 9、溶解氧控制水平DO:組合生化池出水好時DO在3到4之間,但現在只有0.4-0.5之間,怎么爆氣也上不來。 10、活性污泥沉降比S30:有去除效果時,SV30為5到7左右,但近達20,因為我將二沉池持續(xù)回流。 11、污泥齡ts:不會算,但近20天沒有排泥。 12、營養(yǎng)劑投加依據及出水氮磷含量:每日調節(jié)池為磷酸二胺6公斤,組合生化池:磷酸9公斤,尿素10公斤,各池每天再加50公斤的豬糞。原水的C;N為1800;20;1.2。我不知道這是什么單位,也不知如何計算。
回答:
UASB作為前段降解設施,后段排放還是要依靠后段生化池的。目前沒有好的處理效果,請確認如下:
1、后段生化池回流要保持好,是連續(xù)的。
2、不管SV30是多少,排泥是需要的,排泥可以少排些
3、復核一下營養(yǎng)劑投加,看看是不是少了,按C:N=100:5:1核算。
問題5:由于操作人員的誤操作,導致UASB內的污泥全部被打入了好氧池內,現在好氧池內取樣做了SV,上清液很黑混濁,沉降速度慢,污泥變成了黑色。我在發(fā)現這個事故后,停曝氣,待好氧池沉淀一段時間后,把好氧池內的污泥排進UASB一部分。我現在是一次性把UASB流入的那么多量的污泥全回流過去還是慢慢的回流污泥至UASB呢? 接下來在操作上該怎么辦?
回答:
既然UASB的污泥流入了好氧區(qū),就需要盡快的回流入UASB系統(tǒng),由于厭氧污泥顆粒比重大,回流的混合液中,好氧部分還是會流出UASB的,而厭氧污泥顆粒會繼續(xù)留在UASB,如此對系統(tǒng)影響就不會太大,好氧池的話,回復遠比UASB要快,所以,重點是你的UASB。
問題6:我廠是果凍廢水,含糖高,一般進水COD就7000到8000,有時候到10000多,又很容易酸化,PH很難人工控制,問題出在2月份UASB池一直跑泥,自動調節(jié)PH循環(huán)泵又壞掉只能人工調節(jié)PH,從那時候開始COD開始上升,到現在還降不下來。停了好長時間沒進水,污泥濃度很低,但是可見顆粒污泥。沒產什么沼氣。投了一卡車污泥進去,回流內循環(huán)。經過2個禮拜多了,還是沒效果,水質更黃了,UASB液面有一層像鐵銹一樣的物質。但是還是沒什么去除率。不知道是何緣故?
回答:
你現在看到的顆粒污泥,受ph沖擊,處理效率降低了。有形無實,顆粒污泥培養(yǎng)時間長,所以恢復也慢,還需耐心恢復,否則,欲速不達。
問題7:在無進水情況下,UASB池池面氣泡減少,沼氣量很少。COD從700多降到200多了,明顯處于地負荷運行,CASS池污泥老化,在沒進水情況下曝氣產生的結果,不知為何?不曝氣我又怕好氧泥缺氧了。在這種情況下,應該如何處理呢?
回答:
不曝氣半天沒事,一天以上不曝氣就不好了, 特別是污泥濃度較高時。好的方法是低量維持。一般可以4小時停止,十分鐘開啟的方式來曝氣維持。
問題8:小弟淀粉廠內運行一套UASB系統(tǒng), 於厭氧反應器前設一酸化池, 一般來說入水COD在16000mg/L, VFA 4500~5000mg/L ; 出水COD 900mg/L, VFA 120mg/L ; 但近日入水COD上升至20000mg/L, 而VFA卻從5000 mg/L漸漸上升至 8000mg/L (COD依舊維持在 20000mg/L左右), 出水COD 目前在 1500mg/L, VFA 200mg/L上下波動.想請教在COD穩(wěn)定的情況下, VFA持續(xù)升高的原因, 是否是酸化不*, 含有太多大分子酸所致? 對UASB系統(tǒng)來說是否會有不良的影響?
回答:
也稱不上高,主要你的進水濃度高了,自然在系統(tǒng)沒有跟上(適應增加的污染物濃度而被動增加微生物量)的情況下,你的出水污染物濃度會上升。從上升比例來看還是正常的。系統(tǒng)應該會自動修正的,隨后去除率也會有所提高。
問題9:我調試的是一個木材加工廠廢水,工藝是UASB+SBBR工藝。現在UASB內進水COD為5000左右,PH7.5--8左右。出水COD2500--3000,PH在6.5左右。池內水溫16--20度。現階段池內水力負荷為0.24m3/(m2.h),容積負荷為0.083KgCOD/(m3.d),污泥負荷數值沒法做,已滿負荷上水。后續(xù)SBBR池內PH7.5左右、SV25%左右,MLSS無條件檢測,生化池出水COD為350左右,F/M值肯定很高了,但因為MLVSS無法檢測,F/M具體數值不清楚。出水指標為COD≤100mg/L,請指教我這問題的關鍵所在,是不是UASB池內溫度低了,VFA積累。另外SBBR池內怎么處理才合適啊?
回答:
溫度卻是影響的UASB處理效果的,SBBR系統(tǒng),如果進水是2500-3000,而出水是350的話,去除率也接近90%了,應該說不低了。
問題10:黃老吉生產廢水,生產工藝按原料配方調制,進水COD4000-6000,采用調節(jié)-UASB-中沉-SBR組合工藝,設有一臺從中沉到UASB的潛水回流泵,調了半年多都沒調好,容易酸化,調節(jié)池PH調到9了,UASB內的PH一直在5左右,SBR又是6.5左右;UASB出水COD也不太穩(wěn)定,從1500-3000不等,這樣SBR出水就很難達標了;做沉降比觀察,污泥性狀不好,分離不明顯,色度比進水還高,明顯偏黃,一直沒法處理,是否廢水中有什么抑制成分,請教對此類廢水比較熟悉的有何良策?
回答:
UASB出水后是否可以再進行PH調節(jié)(投加氫氧化鈉),否則6.5的PH對SBR來說還是很難操控的。另外,根據你的出水SBR的污泥濃度是多少呢?如果污泥濃度低了或高了,對你的出水色度和去除率也有影響。
問題11:,近調試的厭氧反應器出水帶泥特別多,測沉降比高達20%~30%,而且大部分都是上浮,表面污泥粘稠,量筒取厭氧罐各層取樣口,也是上浮有30%~40%,沉淀下去的也就10%以下。厭氧出水到一沉池,一沉池表面也是厚厚的一層粘稠泡沫,沉淀不下去,結果到好氧池,導致好氧泥量很多,高SV達70%,溶解氧也消耗厲害,好氧排泥都排不過來了。這樣的狀況持續(xù)有一周多了。
回答:
應該是厭氧效果良好,產氣較多夾帶污泥上浮吧?這個和天氣、進水量等關聯。 如果一沉池漂浮物打碎可以下沉的話,估計流入后段生化池可以減少。
問題12:我們這是啤酒廢水的處理,工藝為初沉池-調節(jié)池-UASB-好氧池-二沉池,UASB厭氧池池容是3200立方,分為東西2組進行進水,設計的上升流速是0.9米/小時,可是現在問題來了我們的厭氧去除率總是會出現波動,有時候能穩(wěn)定在80%以上,有時候又將下去了,進水的COD值正常在1500左右,有時候可能會低一些,進水流量根據生產情況在變動,我們厭氧系統(tǒng)有內循環(huán)泵,每次污水量不夠,我就會給加內循環(huán),怎么才能讓厭氧系統(tǒng)穩(wěn)定運行呢?另外,我們剛開始加在厭氧池的污泥濃度大概有3萬,現在東西組污泥濃度都有下降,不知道有沒有影響?
回答:
還是需要統(tǒng)計下分析數據,看看去除率低的時候,其他指標的狀況,以便建立關聯性,這樣就可以驗證去除率波動的原因。
問題14:關于啤酒廢水的,因為啤酒生產一般分淡季和旺季,淡季的時候,主要是生產車間洗瓶水,洗車之類的,多數是廢堿液,所以到我們污水站的時候PH總是偏高,進集水井的時候PH能達到11以上,調節(jié)池就是8.3左右了, 所以一直在加酸,用量蠻大的, 進入厭氧系統(tǒng)一般控制在7-8,所以現在就是想解決淡季用酸量大的問題, 針對這個問題,我想了一下,覺得是否可以用管道把厭氧出水引進調節(jié)池, 因為正常都是調節(jié)池PH明顯高于厭氧出水的PH, 我自己也按1:1取樣做了混合PH測定, 發(fā)現,PH是有明顯降低的, 但是我又在考慮,一般厭氧出水里面COD值還有300-400左右,這些應該都屬于難降解的吧, 萬一進入調節(jié)池后,跟原水混合,會不會對厭氧系統(tǒng)有點影響呢? 這樣混合后,混合液的COD是會升高還是降低啊? 調節(jié)池COD一般在1500左右,這種做法可取嗎? 混合液的COD不知道是升還是降?
回答:
焦點是回流后水量升高,是否會超過厭氧系統(tǒng)的水力負荷。至于混合液濃度是否會升高,我想你進水1500,回流液才400,自然混合后的cod會降低了的。至于難降解,你回不回流,在系統(tǒng)里都一樣,沒必要擔心的。
問題15:1 明年我們的三相分離器需要整改,施工單位給出的方案是提升三相分離器的高度,這個難道就是氣提? 我不理解提升之后是為了做什么的,能達到什么效果?2 由于我們的調節(jié)池需要清淤,所以想把厭氧進水給停了,其實在過年啊,之類的,都想給停了。厭氧系統(tǒng)能停多久,如果再次啟動,如何才能快速恢復到先前的狀態(tài)?
回答:
1、可以使水、泥氣分離更加*,具體要看是否你現有的高度通過設計復核高度不夠。
2、僅僅是清池,過年這樣級別的停止的話,沒有問題的,恢復也快的。
問題16:USAB出水帶污泥,取樣一段時間后,污泥全部能沉降,上清液也較清,把沉降的污泥倒入手中看,污泥為絮狀,帶毛邊的那種,沒有粒狀污泥存在。我個人覺得這種帶泥現象不要緊,不知是否正確? UASB進水COD在2000左右,今天取UASB出水分布進行上清液和泥水混合檢測,上清液COD在354mg/l,泥水混合的COD在1330mg/l。系統(tǒng)只在白天運行,晚上不進水。
回答:
顆粒污泥形成需要時間,不知你培養(yǎng)多久了。如果在過程中的話,那就繼續(xù)觀察。
問題17:我廠好氧前用的是改良IC,但調試幾個月仍不見好,反反復復,現在在監(jiān)測中,發(fā)現一個溶解氧的問題。為降低進水COD,采取少量進水+大量循環(huán)的方式,但循環(huán)過程造成氧氣的混入,測定循環(huán)水的DO在2.5PPM左右,IC出水的DO在0.7PPM左右,從塔上落下來就變成了1.27PPM,這個系統(tǒng)正常嗎?DO會是致命因素嗎?
回答:
IC反應器以厭氧菌為主,溶解氧控制不好肯定調試不好的。另外流速也要控制好避免污泥流失。